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供料淨化車間煙氣治理整治方案

欄目: 企業管理範文 / 發佈於: / 人氣:3.01W

供料淨化車間煙氣治理整治方案

供料淨化車間煙氣治理整治方案

為進一步鞏固公司煙氣治理提升小組前期成果,結合車間節能減排、降本增效改革脱困工作原則,通過集中整治,使車間煙氣淨化系統在環保、節能、減排等方面進一步提升,特制定此方案。

一、管理措施

為促進提升供料淨化車間淨化系統的安全、可靠、穩定性,保證電解生產供配料穩定可靠、電解煙氣治理及污染物排放達標可控,節能降耗工作持續推進,車間制定指標量化管理考評辦法。

1、考評範圍

供料淨化車間所轄五個淨化系統(目前4#、5#系統進行考評)、四個運行班(淨化運行一、二、三、四班)、共計20個小組(目前4#、5#共8個小組進行),在保證系統、設備、設施安全穩定可靠運行的前提下,嚴格控制各指標參數達標合規,針對持續穩定投料、煙氣淨化指標控制進行考評。

2、考評組織

為保證考評工作的持續有效性,車間特成立指標量化管理考評組;根據車間各生產崗位實際情況及週期性管理要求,每月度25日,為指標量化管理考評週期節點。

3、管理要求

1)、所轄五套淨化系統,根據電解生產氧化鋁消耗速度,各載氟倉料位保持在11米±50釐米範圍內;

2)、如無特殊情況(切換空提、系統大修、排料清倉等),各載氟倉料位單日波動不容許超過±50釐米範圍;

3)、各系統持續穩定投料,每小時投料量及當日當班總投料量波動控制在±10%以內;

4)、如無特殊情況(排煙風機故障停運、除塵器大小修、系統停料消缺等),各系統單位時間煙氣流量波動控制在±10%範圍以內;

5)、嚴密監控各環保指標及參數變化,煙氣各環保參數指標達標排放(粉塵排放濃度<18mg/m3、氟化物排放濃度<2mg/m3、SO2排放濃度<180mg/m3),持續降低各項污染物排放總量;

4、考評標準

淨化系統指標量化考評每月度進行一次,採用累積扣分的形式進行考評;對考評成績較差的小組,小組全員進行考核;對考評成績優勝的小組,小組全員進行獎勵;原則上,考核與獎勵金額持平;具體考核、獎勵金額由車間討論確定。

1)、無特殊情況,載氟倉料位單日波動超出±50釐米範圍時,前推早班、夜班、白班每小組各計-1分/次;

2)、當日料位超出規定的11米±50釐米波動範圍時,前推早班、夜班、白班每小組各計-1分/次;

3)、當班投料波動量較大的小組,計-1分/次;

4)、當班小組煙氣流量波動量超出±15%的,計-1分/次;

5)、當班小組日報表統計各煙氣指標超標,計-1分/次·項;

6)、當日當班各小組日報表統計,各煙氣指標排放總量最高的小組,計-1分/次·項;

7、每日各載氟倉料位、當班投料量等各項記錄、測量數據如有弄虛作假者,除按照供料淨化車間《獎懲管理標準》考核外,當日當班小組計-20分/次·項;

二、技改措施

供料淨化車間#4、#5淨化系統自2013年陸續投產,連續運行近五年時間期間針對物料分佈不均勻,相繼進行改造,對除塵器下分料箱井字形結構進行改造,調整下料插板閥,以此達到物料分佈均勻,通過五年的運行發現以下問題:

由於二期新鮮溜槽因結構特殊,逐漸發現溜槽內隔板磨損破裂,死角砂石堆積嚴重,人工清理頻次加大,2017年車間嘗試投運震動篩,達到砂石過濾效果,通過近一年試運發現,振動篩在使用過程中時常發生冒料現象且過濾砂石效果不佳,造成物料浪費嚴重,加之在2018年陽極研磨料輸送,氧化鋁流動性較差,氧化鋁含沙量較以往增多,新鮮倉下溜槽時常發生堵料,人工清砂工作量增加,環保參數保持較為困難,系統投料極為不穩定。為保證系統物料投料穩定,有效解決物料砂石,減少清理砂石頻次及減輕人員勞動強度,確保環保參數穩定,決定進行如下改造:

1、拆除原有設計振動篩

2、製作下沉分料箱,預留砂石清理口

3、規格尺寸:80CM *100CM*60CM

5、通過以上改造,利用下沉和擋板作用將物料與砂石進行分離,經除渣口將砂石清理,有效降低人工清理砂石頻次,減少系統內溜槽砂石,確保溜槽走料暢通和環保參數穩定。