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化纖生產分絲輥節能改造

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化纖生產TMT分絲輥節能改造 

化纖生產分絲輥節能改造

一、分絲輥用氣量計算

分絲輥使用4.5Mpa壓縮空氣,用氣量160NL/min(0.16Nm3/min)

112部位使用壓縮空氣量:112*0.16Nm3/min=17.92 Nm3/min

本公司經改造的5公斤空壓機產氣量:168m3/min,即1台空壓機足夠;

 二、壓縮空氣生產成本:

(1)      空壓機折舊:14萬元/年·台;

(2)      空壓機保養費用:3萬元/年·台;

(3)      空壓機備件費用:3萬元/年·台;

(4)      人工費用:11人*3萬元/年/15台=2.2萬元/年·台

以上項目小計:22.2萬元/年·台,合25.69元/小時。

(5)      空壓機運行電費成本:826.67KW/小時*0.70元/千瓦時=578.67元/小時

壓縮空氣單位成本:

(578.67+25.69)元÷(168×60)m3=0.05996元/ m3

三、分絲輥改造後,不使用壓縮空氣,產生節能效益:

0.16Nm3/min*60*8640min *0.05996元/ m3=4973元/年·位

四、老分絲輥維護費用:

10只/年*980元/只÷112位=87.5元/年·位

五、以上合計:(4973+87.5)=5060.5元/年·位

六、老式分絲輥,與技改後的分絲輥相比較,由於採用壓縮空氣,分絲輥表面温度由於壓縮空氣的流動,導致分絲輥表面温度下降,引起絲條温度的降低,和分絲輥壓縮空氣的流動,導致熱輥表面温度的降低,需要熱輥額外的電加熱。

技改前後熱輥節電量,需要工廠定量測定分析。