化纖生產TMT分絲輥節能改造
一、分絲輥用氣量計算
分絲輥使用4.5Mpa壓縮空氣,用氣量160NL/min(0.16Nm3/min)
112部位使用壓縮空氣量:112*0.16Nm3/min=17.92 Nm3/min
本公司經改造的5公斤空壓機產氣量:168m3/min,即1台空壓機足夠;
二、壓縮空氣生產成本:
(1) 空壓機折舊:14萬元/年·台;
(2) 空壓機保養費用:3萬元/年·台;
(3) 空壓機備件費用:3萬元/年·台;
(4) 人工費用:11人*3萬元/年/15台=2.2萬元/年·台
以上項目小計:22.2萬元/年·台,合25.69元/小時。
(5) 空壓機運行電費成本:826.67KW/小時*0.70元/千瓦時=578.67元/小時
壓縮空氣單位成本:
(578.67+25.69)元÷(168×60)m3=0.05996元/ m3
三、分絲輥改造後,不使用壓縮空氣,產生節能效益:
0.16Nm3/min*60*8640min *0.05996元/ m3=4973元/年·位
四、老分絲輥維護費用:
10只/年*980元/只÷112位=87.5元/年·位
五、以上合計:(4973+87.5)=5060.5元/年·位
六、老式分絲輥,與技改後的分絲輥相比較,由於採用壓縮空氣,分絲輥表面温度由於壓縮空氣的流動,導致分絲輥表面温度下降,引起絲條温度的降低,和分絲輥壓縮空氣的流動,導致熱輥表面温度的降低,需要熱輥額外的電加熱。
技改前後熱輥節電量,需要工廠定量測定分析。