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選礦廠工作總結

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選礦廠工作總結

選礦廠工作總結

光陰如梭,2016年的工作轉瞬又將成為歷史,在這一年的工作中二選廠在公司董事會的領導下,圍繞公司全年奮鬥目標,結合二廠的實際情況,較好的完成了全年的工作任務:

一、2016年1-11月份二選廠生產指標

黃金產量1067.725kg 比計劃1034.877 kg 超產32.847kg;綜合回收率為96.60%,比計劃的93.99%提高2.61%。材料節餘 119.49萬元,處理礦量完成206826噸,比計劃的189340噸超產17486噸。千人負傷率為0,設備運轉率為98.55%。

二、2016年開展的工作

1、精心組織、計劃檢修

抓好設備的計劃檢修工作,確保運轉率。根據設備檢修週期,精心組織,做好計劃檢修工作,對主體設備進行檢查,廠長及工程技術人員親自到達現場,對發現的問題和隱患,現場定解決方案,對存在的較大問題,及時請機電部領導來現場研究解決,同時抓好備品備件計劃的準確性和及時性,對備件型號、數量的提供按層級管理進行三級審核,以確保提供的準確性和及時性,為全年生產目標奠定基礎。

2、精細管理 做好全過程成本管控

確立機台責任制,分管到個人。由專人負責設備的潤滑、維修。

生產藥劑量化,杜絕隨意增減,保持藥劑的穩定性。和選礦技術員下車間跟班、積累數據再經車間開技術會,確立各類技術標準,按生產情況合理添加藥劑量,達到工藝指標穩定。班組核算,設立獎懲機制。車間與各班組鑑定材料承包書,嚴格按承包計劃執行,車間內部年終進行“超罰節獎”兑現,充分調動全員節成本意識。在確保生產工藝指標正常的前提下,努力降低各類材料的單耗,並做好降本增效修、舊利廢工作。在二廠全年的生產中一直堅持“能修不換”的思想,用獎勵機制鼓勵鉗電工,修舊利廢。將廢泵和閥門“肢解”將能用的部件回收,到廢鐵堆挑選能夠利用的鐵管鐵板,維修廢舊的分級機下軸承體繼續使用等,一點一滴降低生產成本。

3、安全生產

對於金川安全文化,個別員工思想不能及時轉變的問題,嚴格落實和確保安全生產,認真學習公司下發的各項關於生產安全文件,組織員工利用班前會的時間學習安全文件,使每一名員工認識到安全的重要性。安全有了進一步的提升,在工作中做到時時想安全,事事提安全,特別是在背誦保命條款和紅區管控上確保每個職工入心、入腦、入魂,並要求每個職工將學到的安全知識應用到實際工作中。加強班組建設、排班和崗前准入等細節要求,確保每一位員工都能安安全全上班來,平平安安回家去。

4、工藝優化

抓好球磨處理礦量。在“多破少磨”的基礎上,通過自制自動加球機,合理調整鋼球的補加量、補加時間、控制好磨礦補加水、穩定磨礦濃度等措施,達到在保證磨礦細度、濃度適合下段工藝要求和保證浮選回收率及精礦品位的前提下,加大處理礦量,最終達到浮選最大處理量。合理調整磨礦運行參數,按照“多碎少磨”原則將入磨粒度控制在-20毫米,同時通過調整球磨機返砂比、鋼球配比的方法,提高球磨機工作效率,1-11月份增加處理量17486噸,按原礦平均品位4.5g/t全年增加產金量17486×4.5g/t×96.6%=76kg

合理調整浮選藥劑添加量,根據磨礦處理量的變化,及時調整加藥量。依據選礦過程中的臨時停車、檢修停車、設備事故停車等情況,及時調整浮選藥劑加油量。1-11月份主要藥劑MA節餘2.95萬元,2#油節餘3.36萬元。

5、管理提升

1、現場管理:抓好手選廢石工作,提高首選率。改善洗礦條件,確保洗礦效果,達到對礦石與毛石便於識別;在原三人/班的基礎上,再增加1人/班;鼓勵原料倉子人員,對較大、表面乾淨沒沾有粉礦的毛石,在原料倉子處就地選出;車間加強日常管理和抽查、降低誤選率;對於首選率車間制定考核標準,做到提高時獎勵,降低時處罰,最終達到手選率最大化。加大手選廢石力度,切實提高入選品位,降低選礦成本全年手選廢石率提高2.2%多選廢石5020噸節約成本5020×(77.12-10.38)元/噸=33.5萬元。

2、設備管理:做好日常維護、保養、定時巡檢工作。將設備管理責任細化到班組,進一步細化到個人,每台設備有專人負責,降低設備故障率,避免突發停車,降低維修成本,提高設備運轉率。利用A類設備檢修時機,對其他設備存在的問題集中處理,包括易損件易耗件進行更換、加固及維護保養等。降低備件消耗,年節約成本3萬元。

6、提高精金礦等級

抓好精礦質量,確保產品等級。根據浮選精金礦品位與銷售計價係數之間的關係,合理地控制調整好浮選精金礦的產率、品位和浮選回收率之間關係,力爭獲取較高產品等級,求得效益最大化。同時,對生產大班嚴格執行“入選原礦品位與尾礦、精礦品位對應考核表”等級要求,加大獎罰力度,在保證回收率的前提下獲得較高精礦品位。力爭確保精礦品位達到38g/t以上,從而使銷售計價係數提高0.6%,按260元/克計算則每克多受益1.56元/克,年可或效益40.55萬元。

7、小改小革、技術創新

(1)、在2430球磨機出料端安裝自制-3mm圓筒篩,利用球磨機的自轉驅動。相比採用15kw直線篩做顆粒分級。每年不僅可節約電費5萬元,而且材料費和備品備件節約5萬元,同時也減少了維修的次數降低勞動強度。

(2)、改進Φ2400×3000球磨機潤滑方式:二選廠Φ2400×3000球磨機是1995年12月投入使用,至今10年有餘,當時大齒圈潤滑方式是飛濺潤滑,缺點是半開放式油浴潤滑,齒圈罩密封不嚴,潤滑油隨着齒圈轉動甩出齒圈罩,容易進入礦漿,對大齒圈造成嚴重磨損,且非常不利於現場設備衞生的維護,浪費潤滑油,經過車間領導及技術人員共同研究,改變其潤滑方式為自動噴油潤滑,需要對大齒圈及齒圈罩進行改造,形成密閉空間,利用自動噴油裝置直接對齒圈進行間歇性噴霧潤滑,其效果會更好且節省潤滑油,更利於現場衞生的維護,提高自動化控制程度,特別是避免因礦漿進入齒圈對其造成磨損。

(3)、浮選車間5T抓鬥式天車的滑線集線器改造,應用性能更為優良的單刀式滑線。避免因粉塵造成的短路燒燬。節省維修成本0.5萬元

(4)、3#尾礦庫使用的廠家提供的水泵自動化控制器存在缺陷,維修維護困難,需要廠家進行維修且元器件較貴,維修費用高,故改為浮漂控制器控制普通接觸器,維修維護簡單方便,且適合3#尾礦庫生產環境及現狀,且經濟效益較大。

(5)、改進Φ2米分級機下軸承體:二選廠Φ2米分級機設備老舊,傳動部分複雜,下軸承體易壞,一年至少需要4個,2016年6月將下軸承體進行改進,把軸承及套改為尼龍套,且尼龍套耐磨損,延長設備使用時間,這樣當下軸承損壞後更換尼龍套即可,大大降低設備維護成本,現使用下軸承體一年至少4件,每件1.2萬左右,使用尼龍套(每件3000左右)後一年最多用兩件,直接經濟效益6萬餘元。

(6)、利用廢舊設備及材料製作自動加球機。根據生產情況,通過PLC自動控制加球時間和數量,達到均勻加球的目的,降低工人勞動強度,穩定工藝指標。

三、存在問題及2017年主要工作安排

2017年二選廠本着“先安全、後生產、先質量、後數量”的理念,進一步抓好安全生產工作,嚴格按照“不安全、不做業”的原則,加強安全教育培訓工作,按照金川安全管理模式,安全工作保持常態化。抓好工藝指標的穩定性,合理添加藥劑。繼續做好優化五率、降本增效工作,積極研究科技創新、小改小革項目。抓好黨建工作,認真學習十八屆六中全會精神和“兩學一做”活動。

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