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鑽井、測井和錄井市場及生產運行工作彙報總結

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鑽井、測井和錄井市場及生產運行工作彙報總結

鑽井、測井和錄井市場及生產運行工作彙報總結

****公司優化重組、深化改革之年,一年來,面對市場寒冬、改革重組等多重壓力,公司認真貫徹落實集團公司和**公司的各項決策部署,牢固樹立“市場是根、服務是魂、效益是本、合作共贏”的理念,變壓力為動力,化挑戰為機遇,全力開拓市場,深入挖潛增效,積極推進市場、裝備、隊伍結構優化,打響了一場拓市場、降成本、增效益攻堅戰,市場與生產運行工作在巨大的經營壓力下奮力推進,實現了逆勢而上新突破,各項工作取得積極進展。根據本部會議要求,現將有關情況彙報如下:

一、生產經營情況

1、工作量運行情況

受低油價影響,鑽、測、錄各作業工作量同比大幅下降,各專業工作量完成均未踏上計劃進度。

鑽井工作量:

全年鑽井進尺46.49萬米,年計劃59萬米,完成計劃的78.8%,同比減少35.18萬米,降幅43.1%。其中集團內30.22萬米,同比減少26.66萬米(油田內部同比減少22萬米),降幅47%;集團外9.81萬米,同比減少8.23萬米,降幅45%;國外6.46萬米,同比減少0.29萬米,降幅4%。

測井工作量:

全年測井進尺2172萬標準米,年計劃2290萬米,完成計劃的95%,同比減少1341萬標準米,降幅38%。其中集團內1766.75萬米,同比減少928.29萬米,降幅34%;集團外398.71萬米,同比減少388.03萬米,降幅49%;國外6.56萬米,同比減少24.66萬米,降幅79%。

錄井工作量:

全年錄井進尺51萬米,年計劃72萬米,完成計劃的71%,同比減少38.18米,降幅43%。其中集團內36.51萬米,同比減少28.57萬米,降幅44%;集團外5.39萬米,同比減少10.08萬米,降幅65%;國外9.11萬米,同比增加0.47萬米,增幅5%。

固井工作量:

全年累計完成固井505井次,同比減少263井次。其中集團內固井494井次,同比減少239井次;集團外固井11井次,同比增加11井次。

定向井工作量:

全年累計完成定向進尺28.21萬米,同比減少22.35萬米,降幅44%。其中集團內進尺21.34萬米,同比減少19萬米,降幅47%;集團外進尺6.76萬米,同比減少3.47萬米,降幅34%;國外累計定向井2口,進尺1098米。

2、收入完成情況

全年實現營業收入15.30億元,完成年度預算的90%,同比減少9.59億元,降幅39%。與去年同期相比,集團內減少5.81億元,降幅40%(油田內部市場減少4.18億元,降幅43%),集團外減少1.56億元,降幅43%;國外市場減少2.22億元,降幅35%。單位:萬元

國內市場全年實現收入11.04億元,同比減少7.36億元,降幅40%,三大市場(油田內部、域外集團內、集團外)收入構成比例分別為:52%、29%、19%,油田內部市場收入佔比下降,工作量下幅較大,同比降幅43%,外部市場收入佔比有所上升。

分區域產值完成情況看,西北市場完成12814萬元,為目前域外最大區域市場,但市場份額僅佔國內總額12%,國內市場分佈相對較分散,拳頭市場尚未培育形成,市場抗風險能力較弱,該區域全年工作量下幅較大,同比減少14797萬元,降幅54%;東北工區及中石油海南市場份額並列第二,各佔7%,分別完成產值8174萬元、8226萬元;綠源地熱井市場全年保持三支隊伍正常運行,實現收入3167萬元,同比增幅較大;與中國地質調查局建立了良好的市場合作環境,進一步增強了競爭優勢,本年完成產值2233萬元,實現了市場份額新突破。

海外市場全年實現收入4.26億元,同比減少2.22億元,降幅35%。其中阿爾及利亞、科威特兩個新興市場增加1.42億元,增幅達80%;其他市場同比出現不同程度下降,累計減少3.57億元,其中加蓬市場減少1.6億元,降幅達95%;泰國市場減少9860萬元,降幅68%;玻利維亞減少4304萬元,降幅61%;厄瓜多爾減少2556萬元,降幅39%。

3、合同簽訂情況

市場開拓成效顯著,全年累計新籤合同額42.02億元,比上年同期新籤合同額32億元增長31%,創歷史最好水平。海外市場新籤合同額創新高,全年新籤合同11個,合同額4.30億美元,摺合人民幣28.8億元,比上年新籤合同額14.2億元增長14.6億元,增幅103%。

國內市場按業主劃分,集團內部新籤10.34億元,佔83%(其中油田江蘇工區4.8億元,佔38%;南川非常規項目2.58億元,佔21%;域外集團內新籤2.96億元,佔24%)。本年入圍綠源地熱河北3個標段一個平台6口井,陝西及山東2個標段1口直井、2口定向井框架協議,總工作量4000萬元,在該市場站穩了腳跟,進一步開闢了集團內非傳統資源市場領域。國內集團外市場穩步增長,全年新籤項目26個,新籤合同額2.8億元,比上年新籤合同額2.2億元增長0.6億元,增幅27%。其中中石油市場1.06億元,佔國內市場份額9%,與中石油海南福山油田簽訂年度鑽井總包框架協議,本年累計新籤13口鑽井、17口單井固井協議,累計合同額8423萬元,保持並鞏固了在該區域的市場佔有率;江蘇鹽井項目新籤合同額8068萬元,佔比6%;與中國地質調查局新籤合同額6148萬元,佔國內市場份額的5%。域外鹽井、煤層氣、頁巖氣等新興市場成為重要經濟增長點,全年新籤合同34個,累計合同額4.8億元,同比去年翻一番,有效拓展了生存空間,取得了來之不易的可喜成績。

4、隊伍運行情況

截至2016年12月底,公司共有鑽井、測井和錄井專業隊伍175支。由於工作量下降,全年平均停待隊伍達111支,佔隊伍總數63.43%,各專業平均停待比均超過50%。四季度以來,市場處強化“以業績保市場、以服務求生存”“一切適應甲方需要”等市場理念,奮力衝刺全年工作目標;運行處將工作重心全力統一到“提速提質增效益,創優創效保市場”上來,加大生產組織協調力度,靠前指揮、協調與服務,及時解決生產中出現的問題,減少非生產因素等停待時間,提高生產效率,12月隊伍動工率80%,達全年最高峯值,比年平均運行數增加75支,其中鑽井隊伍動工率達86%。

二、全年市場與生產運行主要工作

1、完善市場開發體系,優化市場整體佈局。

按照“堅持傳統市場與新興市場並舉,注重新興市場的開發;堅持低端市場與高端市場並舉,注重高端市場開發;堅持單項服務市場與大包服務市場並舉,注重大包服務市場開發”的市場開發戰略建立了由公司市場開發處、二級單位和公司直屬項目部、二級單位市場項目部組成的市場開發體系,着力提升了公司對市場佈局、市場優化管控力度。海外市場從原來的13個市場向阿爾及利亞等6個重點市場集聚,握指成拳,形成合力,構建了阿爾及利亞一個“規模市場”,厄瓜多爾、科威特兩個“骨幹市場”,加蓬、玻利維亞和泰國三個“潛力市場”的海外市場發展新格局;域外市場在鞏固傳統的西北、東北、華北和海南市場的基礎上,攻堅頁巖氣、煤層氣、鹽井、地熱等新興市場,形成了“三北一南一新”的域外市場發展新格局。

2、完善市場管理職能,提升項目運行水平。

以內部持續重組為契機,優化完善了各二級單位的市場開發職能,出台了《**石油**有限公司市場開發管理辦法》、《**石油**有限公司市場投標業務管理實施細則》、《**石油**有限公司石油**分包商及項目分包管理實施細則》等制度,規範市場開發行為,獎勵市場開發有功人員。根據運行管理業務工作實際,制定了《**石油**有限公司生產運行管理辦法》、《**石油**有限公司內部運輸市場管理規定》、《**石油**有限公司石油**隊伍資質管理規定》和《**石油**有限公司土地管理規定》等制度,為公司的生產運行工作保駕護航,提供製度保障。制度的制定和出台,進一步完善了市場開發、生產運行、隊伍資質和土地等業務管理工作流程,促進各項業務工作的順利開展,提升了項目運行水平。

3、完善投標決策機制,統籌規範投標行為。

市場開發處先後統籌組織了一系列重要項目投標協調會,對國內重大或大包項目,由市場處統籌協調組織,確定二級單位負責總包或牽頭、相關二級單位協助,統一進行市場投標,做到覆蓋重大項目信息蒐集、項目跟蹤、市場研究、商務談判、合同簽訂等關鍵環節;對於傳統市場或單個市場項目,由二級單位或公司層面項目部負責,市場處協調,在項目投標階段完善投標決策程序,進行新啟動項目經濟評價全覆蓋,從源頭上加強市場風險控制,規範各單位市場投標行為,形成了集中統一、靈活高效的市場決策機制。

4、加大市場協調力度,提高項目運行效率。

一是根據總部規範市場行為規定及市場形勢任務,召開所屬單位專題生產市場協調會議。強化各單位區域市場工作的協調力度,進一步統一規範市場操作行為,維護公司整體利益;二是統籌市場、裝備、隊伍配置,發揮重組後管理協調效應。科學調整鑽機部署,合理優化市場佈局,從鑽機搬遷、安裝的運力保障,到鑽井過程中的電測、完井配合,做好各作業環節的銜接,提前做好生產預告,及時安排、協調,保障項目運行高效。新增3台鑽機進入安徽宿南煤層氣、綠源地熱井市場,全年市場資源配置、生產運行效率取得新成效。

5、周密部署運行方案,優化生產運行過程。

生產運行立足於各市場生產的平穩運營,與二級單位共同制定生產施工方案,密切工序銜接,積極與甲方進行溝通協調,科學組織生產過程,確保高效安全運行。一是多次組織鑽井生產單位到分公司生產部門進行溝通交流,對接井位和生產工作量,協調各單位完成甲方提出的要求。二是充分調動各單位生產積極性、主動性,深挖內部潛力,探索新的生產管理模式和生產組織程序,更加高效有序生產。三是加強對相關單位和部門生產環節的溝通,協調鑽井、測井和錄井施工作業配合,保證施工工序的有效銜接和生產組織的順暢。四是深入基層,加強現場監督、檢查和指導,嚴格執行規範化管理標準,督查整頓施工隊伍管理中存在的問題,促進基層隊伍管理水平的提高。五是抓好生產分析,對重點項目重點井實行全程監控,提高運行質量和生產效益,為領導決策提供第一手生產信息。

6、推動技術降本優勢,實現合作共贏。

着力提升技術實力、大力推進“提速提效”。在複雜井和高難度井增多、平均井深增加的情況下,提速提效顯著,打造了一批優質精品**,其中海南項目50767隊刷新福山油田和****公司最大位移紀錄,還節約鑽井週期23天;阿爾及利亞索納塔克項目年生產時效排名第二;科威特修井項目提前55天開工,獲得甲方提前開工獎勵30萬元。加強新工藝、新技術的引進試驗應用,水力振盪器、新型井底脈衝射流裝置、新型取心PDC鑽頭等一批新工具、新技術得到成功推廣應用,成效顯著。技術創效提升了項目運行和管理水平,形成了技術降本增效優勢,實現了與甲方合作共贏。

7、多措並舉深挖潛力,打好挖潛增效攻堅戰。

面對重組後極其嚴峻的生產形勢,公司把挖潛增效當作實現全年效益目標的重要途徑,下硬指標、定硬措施。一是羣策羣力降本壓費。狠抓市場化、規範化競價,着力降低採購成本,材料費用同比降低1.7億元;立足自主修理,嚴控非生產性設備修理和外委修理項目,修理費同比降低1438萬元;嚴格生產性租賃,嚴控非生產性租賃,租賃費同比降低132萬元。二是大力推進單井單隊考核。在結算價格總體下降的情況下,全年新開鑽完井結算61口,盈利單井50口,盈利單井數佔新開結算總井數的82%,比上年同期提高了6%,單井兑現最高85.3萬元,最低-6.3萬元,實現了干與不幹不一樣、幹多幹少不一樣、幹好幹壞不一樣。

三、存在的主要問題

1、市場空間壓縮,“小虧散”問題突出。在內部,集團公司新增石油經濟可採儲量出現負增長,2016年合同價格與上年同比下降10%,導致利潤減少783萬元;陝西項目2016年合同價格與上年同比下降22%,導致利潤減少763萬元。在海外市場,類似的情況同樣存在,海外六個重點項目的新籤及待籤合同都受到了低價競爭的影響,工作量不連續、停待嚴重等問題突出。此外,公司當前部分項目邊際貢獻過低,有的項目收入不及變動成本,個別項目虧損大於收入,這裏面既有結算價格低的原因,也存在運營機制不適應形勢變化、管理粗放等突出現狀,項目經營低質低效問題亟待解決。

3、停待時間增加,隊伍富餘矛盾加重。2016年,與工作量相匹配的公司人員、隊伍和裝備嚴重過剩,人員、隊伍和裝備停待率大幅上升,鑽井隊伍平均停待率為52.17%,測井隊伍平均停待率為80.95%,錄井隊伍平均停待率為64.06%,這在**公司都是最高的,年停待損失達到了4.7億元。大量人員隊伍的富餘,直接導致人均勞動生產率低,全年人均創收19.5萬元,不到**公司平均水平的一半;全年人工成本9.3億元,佔總收入的67%,高出**公司平均水平42個百分點,人員隊伍富餘、生產能力過剩、人事費用率高、勞動生產率低、生產運行不均衡、隊伍保障難度大,是我們提質轉型升級必須要面對的挑戰。

4、油地政策性因素制約生產進度,部分工區工農關係複雜。

隨着新《安全生產法》和《環境保護法》的實施,安全環保要求越加嚴格,安評、環評辦理程序多、時間長、審批嚴,給生產運行帶來困難;根據分公司項目效益開發原則,井位論證隨油價波動不斷優化,井位實施存在較大不確定性,井位釋放緩慢成為新常態,已批覆投資的部分區塊,由於地質認識不十分明確,視前一口井的實施效果,決定下一口井的座標位置,造成同一批投資內的井位分批次釋放,對井位的連續保障不利,以往超前介入工農關係和鑽前的運行方式已不再適應形勢發展,井位前期運行週期進一步延長,2016年平均建井週期62天,同比延長20天;部份工區工農關係複雜,儘管做了大量工作,加大了推進力度,但由於關係複雜程度高,組織運行節奏進一步放緩。