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質量大反思工作總結髮言稿

欄目: 企業工作總結 / 發佈於: / 人氣:2.43W

按照總部****關於開展質量大討論活動計劃的要求,結合***部門的工作實際,對照活動確定的質量檢查重點內容和要求,認真組織討論,梳理了***部門在質量安全管理中存在的問題。通過討論,使我們進一步認識到了自己在質量安全管理工作中存在的問題,同時也深刻認識到了這些問題對我們公司產品質量的的嚴重危害性,認識到,在今後的工作中,只有全面落實各項規章制度,加強車間質量安全工作管理,才能確保設備穩定可靠、安全生產,才能杜絕影響質量的事故發生。

質量大反思工作總結髮言稿

轉爐區域:

一、轉爐區域主要存在的質量問題與原因分析

1、鋼水成份不合

排除操作失誤因素外,也有一些設備問題。比如主皮帶三通分料器備件問題導致漏料混料的問題;爐後彙總鬥插板閥卡阻導致合金加料不及時等問題。稱量設備未及時比對等。

2、真空度反彈

RH真空度反彈,大體是由以下因素導致:

1) 密封問題。密封燒壞,密封未均勻壓實;真空槽吸渣結殼,或汽冷器未及時清灰影響密封效果。移動彎頭密封圈鬆脱等

2) 真空泵殼內積灰結殼,造成真空抽氣能力下降。

3) 冷凝器腐蝕,產生漏氣點,造成真空短路,真空抽不下來。

3、鋼包底吹故障。底吹漏氣、鋼包落偏、蘑菇頭損壞等

4、各類故障或事故,破壞正常的組產節奏,導致澆鑄降拉速或斷澆。

如單工位LF爐鋼包車時而出現開不出的故障,往往導致節奏偏緊。

再如RH旋轉溜管軸承時而卡阻,導致真空槽更換超時等。

5、其他還有:鐵水稱量系統稱量精度、稱量在線檢測,及時判斷稱量系統精度。轉爐區域合金稱量系統、加鋁粒裝置必須定期比對;LF爐喂絲機系統按照規定定期比對;RH真空系統、vd真空系統的真空泵管道清灰及時清理等。

二、針對問題所制定的對策:

1,狠抓檢修質量,以及檢修過程控制,確保檢修後設備能平穩運行。

2,抓好檢修模型的落實。定期更換易損件,變被動槍修為預防性檢修,把事故消滅的萌芽狀態。定期加油潤滑、定期檢查更換設備防護等。

3,制訂專門的檢修維護規定或規程,堅決貫徹執行。推進標準化管理。

4,針對每一起事故認真分析,制定防範措施,避免事故重複發生。

5,對重複性故障或事故,制定技改措施,並積極落實。

澆鑄區域:

一、澆鑄區域存在的質量影響點

澆鑄設備系統經過幾年生產的不斷改進,消除了很多質量影響點,下面梳理目前仍存在的幾點問題

1、大包水口點動盒的修復質量不過關,發生線頭脱落導致的水口燒氧事故

2、結晶器液位檢測探頭內部晶體自然老化,降低檢測精度

3、激光定尺系統故障率較高

4、移鋼機落坯擺動造成的噴號偏斜

5、離線結晶器總成維修質量的穩定性,偶爾還有結晶器法蘭漏水等現象;

6、火切切割斷面質量部分鋼種還不是很好,不能很好滿足客户要求;

二、針對問題的處理措施

1、下線的點動盒及時修復,做好台賬,跟蹤到人,同時委託機動科聯繫是否有做成套備件的廠家。

2、利用機會費用申報新探頭備件,預防性更換

3、督促作業區對激光定尺附近區域跑冒滴漏的整改,同時分廠人工割坯時旁站,指導避開激光定尺附近區域。

4、在噴號巡檢時增加落坯位置的觀察,及時利用檢修調整入口導軌,同時督促分廠及時清理輥面、導軌的積渣。

5、離線結晶器維修標準化作業,做好足輥總成的校弧工作;

6、火切機按照週期進行離線大修,提升火切機的切割穩定性;

粗軋區域:

一、粗軋區域存在的質量影響點

1、紅送節奏慢,故障率高;

2、加熱爐前測長不準;

3、開坯機壓下控制有缺陷,輥縫偶爾跳動,影響鋼坯軋製;

4、打號機打號不清晰、漏打;

5、物料跟蹤信息傳輸不完善,偶有丟失信息情況;

二、針對問題的處理措施

1、建議紅送輥道改為變頻控制,並提高輥道速度。鋼坯提升機機械結構改造,減少等待時間

2、建立加熱爐前測長系統。此項正在進行,目前設備安裝已經完成,正在修改測量程序;

3、尋求設計院支持,進行壓下系統改造;

4、以重點設備特護方式,每天進行跟蹤設備運行情況,及時利用換輥、換鋸片時間進行檢查清理;

5、持續進行跟蹤,找偶爾發生丟號的原因,不斷改進控制程序,力爭做到丟失率0%;

精軋區域:

精軋從投產以來,設備問題陸續暴露出來了,主要質量疑難問題如下:

1、4#飛剪位置環故障,生產80以上大規格時,飛剪掛大小飛輪加配重,飛剪容易報位置環故障。解決措施,聯繫總部華陽對飛剪的機械設備進行檢測,邀請普瑞特的機械技術人員前來提供技術支持,排查機械是否正常;機械排查完後,總部自動化再次對傳動參數進行優化,試驗產生80規格時,只掛大飛輪,看是否滿足生產;最後邀請普瑞特的電氣技術人員前來提供技術支持,徹底解決飛剪的問題。

2、南北冷牀不同步故障。改變冷牀的控制方式,採用主從控制,自從改造以來,兩個冷牀運行穩定,後期繼續效果跟蹤。

3、精整後區的冷檢信號不準,影響後區自動。對後區反射式冷檢進行更換,採用對射式冷檢提高檢測精度,保證後區穩定運行。

通過車間內部對質量相關設備影響點的梳理和討論,暴露出我們對設備質量管理工作中還存在諸多認識上的不足,工作上的不深入,管理制度落實上的不到位,執行力還不夠。對於暴露的問題都需要自己認真審視,並注意在今後的工作中積極採取措施,認真加以改正。我們將從以下幾個方面進行大整改。

1、是更抓制度落實,現在我們不缺制度、規定,缺的是百分百的落實它,踐行它,並在執行的過程中發現不足,逐漸完善它,使得制度更貼近我們的生產實際,可操作性更強,同時使我們的點檢員接受它,在工作過程自覺的執行、貫徹它。

2、積極開展各種設備質量改善活動,活動不在多,而在於真正實現活動所以獲得的預期效果,如每個作業區、組都在開展的QC活動,每月定期開展的設備隱患檢查整改活動,對典型設備重複性故障積極開展單點課的培訓活動,使得四班運行人人都知道如何處理,對於新員工開展師傅傳、幫、帶徒弟活動,手把手的教會徒弟現場常見設備故障的處理等等,通過紮紮實實開展類似的基層設備小改善、小革新活動,提高設備穩定性。

3、強化管理執行力,我們要改變過去重佈置,輕落實,疲於應付的不好的工作風氣,策劃的再好,佈置的再全部,會議開的時間再長,沒有落實,沒有執行,工作效率都是零,我們營造良好的氛圍,增強職工遵章守紀自覺性,通過不斷對整改的問題檢查,避免應付整改、整而不改的現象發生,促使職工把執行作為一種工作習慣,不斷堅持。

4、加大現場設備技改,不斷提升設備的穩定性,針對各條生產線暴露出來的缺陷和隱患,化大為小,化繁為簡,組織機械、電氣、液壓等各專業一起探討解決方案,逐個擊破,爭取方案全面有效,努力減少重複性設備故障的發生,對部分難點問題,積極爭取自動化公司、設計院等外部專業技術力量現場共同探討解決方案。通過車間內部技術力量和部門、外部專業技術量的結合,多措並舉,將現場各種設備隱患、故障消滅在萌芽狀態,全面保障設備穩定、可靠,為****產品質量穩定提高設備保障。

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