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鋼筋下料利用率的提高探析

欄目: 理工論文 / 發佈於: / 人氣:9.96K

鋼筋下料利用率的提高探析

鋼筋下料利用率的提高探析

摘 要:具體工程實踐中,可由施工圖預算長度,得出鋼筋下料長度。繼而採用正確的方法,對剩餘鋼筋進行處理和利用,以對料頭佔比進行有效控制,使下料過程中鋼筋能夠得到充分利用。本文依據具體工程案例,結合以往施工經驗,對施工過程進行合理規劃和部署,對鋼筋連接和焊接損失長度進行有效考量,減少不必要的材料浪費,以節約施工成本,最大程度保障工程效益。

關鍵詞:鋼筋下料 利用率 智能篩 優化

1 前言

項目工程施工中的鋼筋用量比較大。縱觀近年來的鋼筋下料方法,仍然多依從於經驗進行下料配表,對鋼材產生了嚴重的浪費,導致無用鋼材料增多,難以對多餘損耗量進行量化。這一系列問題,增加了施工單位的經濟負擔,使其在當前市場中不具備競爭優勢。研究鋼筋下料問題,提高其利用率,可使施工企業節約成本,減少不必要的資金浪費,為它開拓更加廣闊的市場競爭空間。與此同時,也能夠對剩餘鋼筋的價值進行充分考量,確定料頭佔比,縮減工程投資,以有限的成本創造出無限的工程價值。

2 工程背景

合肥城市軌道交通總體規劃線路12條,線網總長322.5公里,其中市區線路7條,全長215.3公里;市域線5條,全長107.2公里,包括一條機場專用線。其中合肥市軌道交通一號線一期工程從合肥站至徽州大道站,線路長約24.5km,共設車站23座,其中盾構區間長度約14.43km(雙線),採用鋼筋混凝土襯砌管片,錯縫拼裝,全線雙線管片環數共約19240環。其中管片採用環寬1.5m的標準環,本襯砌環為雙面楔形通用環管片,楔形環的楔形量為45mm,管片混凝土強度等級為C50;抗滲等級為P12,管片鋼筋分HPB300和HRB400(C)兩種規格,管環外徑6.0m,內徑5.4m。每環管片分6片組成,砼理論計算量為8.0m3。其中每環(A型3個、B型2個、K型1個共計6個型號)鋼筋用量約為1500kg所以鋼材用量較大。根據圖紙給出的鋼筋籠要求,主要鋼筋型號如下:HPB300級鋼筋三個型號(6.5mm、8.0mm、10.0mm、)HRB400級鋼筋9個型號(10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、),其中HRB400級鋼筋下料過程中的利用率比較低,容易造成施工材料的浪費,不利於節約工程成本,難以實現經濟效益。可採用先進的施工方法,對下料技術和焊接工藝等進行改進,以提高鋼筋下料利用率。

3 鋼筋下料利用率低的主要原因

傳統施工觀念的制約和技術工藝水平的不足,使建築工程施工中,鋼筋下料利用率仍然比較低,對鋼材產生了嚴重的浪費,違背了當前倡導的綠色施工理念。施工單位要依據具體工程背景,對鋼筋下料利用率低的原因進行分析,如下:

3.1 未採用先進的工藝技術

通常情況下,儘量延長鋼筋的進料長度。應用該種方法,既可以保證在下料過程中少出短料,減少廢短頭數量,也可對焊接質量進行有效控制,以確保在連續接長過程中,再次實現接頭控制。然而,具體工程實踐中,鋼筋長度依工程背景而定,各工程中,所需鋼筋長度不等。應用短整尺鋼筋下料之後,短頭控制到最少或者為零。與此同時,也要優化料單,使其與具體工程背景相符合。

在專業範圍內,將數學管理工作落實到位,科學組合鋼筋下料單。完成下料單審核之後,開展下一工序。具體實施內容是組合排列相等強度和直徑的鋼筋,排列依據是由長到短。在該過程中,對相關規律進行探尋。然後開展下一步施工。

應用正確的方法制作鋼筋,對鋼筋製作過程進行嚴格控制。同一規格鋼筋的下料尺寸一般有很多。施工人員要改變傳統做法,依據組合排列規律,先進行長料截取,再進行短料截取。該方式能夠減少不必要的鋼筋浪費,在提高鋼筋下料利用率方面極為有效。

3.2 設備性能不達標

因企業內部鋼筋預製加工區已歷經4年,很多機械設備已經發生了磨損和老化,工作效率比較低,各類故障頻發。在實際使用操作過程中,列如:鋼筋切料、彎弧、彎角頭料時很容易造成加工尺寸不合格,造成鋼筋籠達不到現在施工要求,導致現場不能使用,部分不能更改鋼筋,只能作為廢料處理。

3.3 鋼筋進廠堆放問題

合肥地區普遍鋼筋長度標準為12米或9米(根據合肥地鐵2號線圖紙要求主筋尺寸7米最為節省),導致在施工過程中產生很多殘餘2米長尾料。在管片生產上能用到兩米尾料的地方只有K塊,每一環K塊與A/B兩塊比例為1比5,所以造成兩米尾料大量囤積。所以鋼筋長度與鋼筋廠家協商定製7米長度鋼筋,但是由於廠家生產與地方使用長度結合他們只生產9米鋼筋,如果定尺必須滿足一個型號一次500t。根據圖紙要求我們涉及的主筋有5個型號,假設每一個型號都定尺的話,根據我們管片廠現有鋼筋堆放場地根本達不到要求,導致不能全部定尺,所以鋼筋2米以上尾料居多。

4 提高鋼筋下料利用率的方法

依據實際工程背景,對鋼筋下料計算方法進行確定,明確鋼筋焊接設備優缺點,及相關效益。將這些內容和指標上報給單位領導,確保在鋼筋下料過程中,各項工藝、設備等配備充足,確保資金和技術人員投入。

(1)制定明確的操作規程,操作人員培訓(2)組織相關技術人員,使其積極參加到企業內部培訓中,保證對每一個鋼筋加工設備的認知和了解,(3)確保各項設備配備充足,資金到位,並對相關設備進行及時更新,保證在使用時減少誤差,減少不合格半成品變成廢品。(4)鋼筋組負責人定期召開技術會議,聘請該領域專業,嘗試應用統籌法、正負公差法和智能篩等,減少不必要的鋼筋浪費。並對焊接技術人員進行培訓,使其能夠正確應用閃光對焊機,進行鋼筋焊接;(5)按照現場施工總平面佈置圖的位置分規格對鋼筋進行堆放,對同一部位鋼筋和構件進行統一堆放,確保施工便利。

以下着重介紹“智能篩”優化下料方法:(1)採用正確的方法,分析待下料鋼筋,實現篩孔規格的自動調節,對組合方案進行初次篩選;(2)通過“智能搖篩”方法,再次優化組合初選方案,實現最終優化目標。

通常情況下,多采用9m的原材料,而待加工鋼筋的主筋尺寸是1.4米、1.5米、3.4米、3.5m、3.6米、3.7米,組合類別也比較多,優選鋼筋的方法是待加工鋼筋的組合長度不得超出原材料長度,最好與原材料長度相近。可用縫隙指代組合鋼筋總長和原材料差值。假定原材料長度是9m,某鋼筋組合是3.6m+3.7m+1.5m,總長8.8m,與9m之間存在0.2m的縫隙。傳統觀念認為,縫隙越小,即組合方案極佳。但論證結果並非如此。當原材料長度是9m,從待下料鋼筋中挑選出所有長度為4.5m的鋼筋,進行4.5m+4.5m零縫隙鋼筋組合,繼而對其餘待下料鋼筋進行組合就有很大的區別,不能保證每一個組合都能達到零縫隙。這樣也難以得出最佳優化效果。換言之,組合方案初步篩選過程中,優先篩選最小縫隙鋼筋組合,一一得出某一時刻的最優組合,但其容易導致級配不科學。依據實際情況,對篩孔大小進行合理調整,並對縫隙比篩孔小的組合進行優先篩選,得出不同整體組合結果。表明,此種優化方法不一定在每一批鋼筋中都適用。依據具體工程背景,對篩子孔徑進行合理調整,確保縫隙級配科學,得出最佳組合方案。它既能夠對篩孔大小進行智能設置,又可實現動態調節。

合理選擇搖篩方法,再次調整初選組合方案,重新選擇縫隙,實現再次優化。首先,對某一鋼筋組合進行選擇,並將其作為目標組合。在不同鋼筋組合之間進行不等長度的鋼筋置換,得出較大空隙,繼而用目標組合中的某根鋼筋對該空隙進行填充。將該方法應用到鋼筋置換過程中,直到將目標組合中的所有鋼筋填充到騰出來的空隙中,即可節約鋼筋原料。然後,再次對某鋼筋組合進行選用,並將其作為目標組合,重複應用上述方式,直至騰空目標組合中的全部鋼筋。

實際算例比較

以下我們通過一組實例説明“智能篩”下料優化效果。

鋼筋長度為9m,實際一環圖紙下料尺寸(下方表格為管片中埋18底筋、麪筋鋼筋下料尺寸)如表1:(表內尺寸為mm)

K塊

編號

直徑

單長(mm)

數量

2-1

Φ18

1194

1

2-2

Φ18

1170

1

2-3

Φ18

1074

1

2-4

Φ18

1043

1

2-5

Φ18

1012

1

2-6

Φ18

970

1

2-7

Φ18

939

1

2-8

Φ18

907

1

2-9

Φ18

812

1

2-10

Φ18

789

1

2-11

Φ18

1134

1

2-12

Φ18

848

1

3A塊

編號

直徑

單長(mm)

數量

2-1

Φ18

3366

30

2-2

Φ18

3366

6

2B塊

編號

直徑

單長(mm)

數量

2-1

Φ18

3296

2

2-2

Φ18

3308

2

2-3

Φ18

3344

2

2-4

Φ18

3362

2

2-5

Φ18

3388

2

2-6

Φ18

3412

2

2-7

Φ18

3437

2

2-8

Φ18

3470

2

2-9

Φ18

3488

2

2-10

Φ18

3499

2

2-11

Φ18

3326

2

2-12

Φ18

3470

2

表2為智篩下料方法:

料長

單根長度

下料數量

剩餘長度

9000

3366

2

2268

1074

1

1194

1043

1

151

料長

單根長度

下料數量

剩餘長度

9000

3366

2

2268

1194

1

1074

939

1

135

料長

單根長度

下料數量

剩餘長度

9000

3366

2

2268

1170

1

1098

907

1

191

料長

單根長度

下料數量

剩餘長度

9000

3366

2

2268

1134

1

1134

789

1

345

料長

單根長度

下料數量

剩餘長度

9000

3366

2

2268

1012

1

1256

812

1

444

料長

單根長度

下料數量

剩餘長度

9000

3366

2

2268

970

1

1298

848

1

450

剩餘下料長度使用7米鋼筋如表:

單根長度

下料數量

單根剩餘長度

合計

7000

3366

24

268

3216

7000

3296

2

408

408

7000

3308

2

384

384

7000

3344

2

312

312

7000

3362

2

276

276

7000

3388

2

224

224

7000

3412

2

176

176

7000

3437

2

126

126

7000

3470

2

60

60

7000

3488

2

24

24

7000

3499

2

2

2

7000

3326

2

348

348

7000

3470

2

60

60

總計

5616

底筋

麪筋

合計

用料合計

用料合計

198000

270000

468000

廢料合計

廢料合計

5331

5616

10947

損耗%

0.43%

根據上述表格中數據顯示採用該種方法,在具體工程實踐中,鋼筋下料利用率得到了明顯的提高。工藝和技術方法經改進之後,得出的實際鋼筋利用率高達是99.57%。

5 提高鋼筋下料利用率的經濟效益分析

直接效益:將優化前後的鋼筋使用量、耗電量、各人員工作量、作業時間等相關消耗指標進行對比分析,表明,使用鋼筋優化方法之後,各項技術指標都得到了相應的改進和提高,應用效果明顯。鋼筋下料任務實施過程中,資金大大節省。

間接效果:鋼筋下料利用率的提高,表明企業的在技術層面和管理層面都取得了相應的突破。與傳統管理方法和技術模式對比,極具先進性;可在工程實施中,節省鋼筋用量,避免不必要的資金、人員、設備浪費等,提高了施工單位的市場競爭力,為其開拓廣闊的市場發展空間;與業內人員的交流增多,施工過程中的創新意識也不斷增強,可對一線施工人員和技術人員起督促作用,引導他們不斷更新自己的知識結構,適應建築工程行業的快速發展;使企業各部門管理水平不斷提高,其在施工過程中,不斷採用新型設備和技術等,為自己爭取了更加廣闊的市場立足空間。

6 結語

採用正確的鋼筋下料計算方法,並依據具體工程訴求,更新施工設備,並對其進行合理運用,使以往下料過程中鋼筋利用率低的問題得到了有效改觀,其利用率甚至高達99.57%。鋼筋利用率甚至可與當前專業計算軟件得出的結果齊平。業內人士可在全國範圍內推廣提高鋼筋下料利用率的方法,使其在建築行業發展中得到廣泛應用,有效節約鋼筋材料,減少不必要的鋼筋資源浪費,與當前倡導的可持續發展理念相契合。

將新型設備和技術應用到鋼筋下料過程中,能夠對原材料、能源和勞動力等消耗問題進行有效控制,使工期不斷縮短。然而,相較於統籌法和正負公差法,該種方法在鋼筋下料計算中,使計算人員的工作量明顯增加。建築行業及相關從業人員要依據鋼筋下料要求,進行軟件研發,使其與公路橋樑工程鋼筋下料訴求相契合,簡化數據計算難度,使其真正服務於我國各工程行業,為其開拓廣闊的發展空間。

參考文獻

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