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作業區設備管理工作總結

欄目: 企業工作總結 / 發佈於: / 人氣:2.23W

(一)指標完成情況及分析(截止6月末)

作業區設備管理工作總結

1、定額輔料:全年計劃指標58.73萬元,目前無消耗,上報計劃11.98萬元,指標完成較好,其餘指標在7月季度計劃中報出。

2、定額備件:全年計劃指標343萬元,目前消耗54.93萬元,指標完成較好,其餘指標在年修更換鏈篦機運行鏈中消耗。

3、修理用輔料:全年計劃80.2萬元,目前消耗12.63萬元,大五金等金額較大將在7月、8月年修之前領用消耗。

4、潤滑油:全年計劃指標38萬元,目前消耗16.14萬元,指標完成較好。

5、檢修備件:全年計劃指標1013萬元,目前消耗186.87萬元,指標完成較好,大部分指標將在7月、8月領用入庫。

(二)基礎管理工作

1、建立作業區設備管理共享文件夾,對各專業包括點檢管理、運行、制度、各項指標、液壓潤滑、修理費、特種設備等進行整理、統計並更新,形成作業區設備體系管理。

2、每月、每季度對專業點檢進行考評,提高專業點檢基礎台賬、現場管理水平及履職能力,為迎接公司設備春秋檢做準備。

3、制定崗位維護自檢自修考核細則,對崗位維護自檢自修工作範圍進行劃分,並下發工具,下半年將對崗位維護情況進行跟蹤檢查。

4、對2021年年修及定修項目工程量單進行核定。

5、廠級二季度點檢、設備主任履職考評及廠級春檢,作業區對存在問題項目進行整改,對設備管理體系共享文件夾進行重新分類整理。

(三)設備運行與檢修

上半年可開動率94.97%,故障率1.75‰,均完成指標,照比以往臨近年修期故障率大大降低。

根據厂部非計劃停機管理辦法,制定作業區非計劃停機管理辦法,將指標分配給點檢員,對於完成指標的點檢員進行嘉獎,對於未完成指標的點檢員進行考核,激勵點檢員認真巡檢,保證設備穩定運行。

1、重點定修項目

鏈篦機區域:

鏈篦機運行鏈拆除2節,更換水冷軸3根、上託軸3根,主減速電動機更換2台,篦板更換653塊,側板55塊,鏟料板更換1套,更換篩輥47根,擺動皮帶擺杆法蘭更換,擺杆減速機更換,軌道及2個擺動滾輪更換,耐材修補,更換L2、L6皮帶。

迴轉窯區域:

液壓馬達更換1台(由於修復返回的馬達存在問題,又將原馬達換回),託圈擋鐵、彈簧板補焊加固,耐磨板局部修復補焊打磨,窯頭窯尾耐材修補。

環冷機區域:

(1)更換台車1台,欄板磚更換41塊,輥臂輪1套,輥臂輪軸承更換、注油。

(2)台車及支承輥調整。

(3)台車壓條補焊及調整。

(4)2#風機更換軸承。

(5)隔熱板、平料砣、隔料裝置、側牆耐材修補。

(6)欄板與迴轉體連接處螺栓緊固重新補焊密封。

成品放礦區域:各條皮帶傳動部分軸承開蓋、注油,更換T11皮帶,處理T12皮帶接頭。

制煤區域:

制煤雙齒破碎破碎板更換,中速磨入口管道更換5米,管道焊口處塗抹耐磨劑。

亮點:(1)檢修過程中作業區無安全事故發生。

(2)環冷機欄板與迴轉體連接處漏料,本次對變形及鬆動螺栓拆除,重新安裝並緊固,再無法緊固後利用石棉進行封堵,鐵板補焊封堵,解決漏球問題,工程量較大,完成較好。

(3)更換新輥篩10根,全部調整間隙並更換擋板,將小輥篩更換下來的可繼續利用的7根安裝在大輥篩上,保證生球粒度及減少漏料,節約成本5.67萬元。

(4)煤粉管道焊口處塗抹耐磨劑,由於附企人員不足,作業區組織點檢員進行塗抹,增加管路的耐磨性,防止煤粉管道磨損。

(5)2月檢修對鏈篦機主減速電動機進行檢查,發現銷槽磨損,對電動機及時更換,避免轉車後造成故障停機。

2、故障停機

(1)1月16日,輥篩軸承損壞停機1小時30分鐘。

原因分析:設備失修。原定於1月份定修推遲到2月,輥篩超週期使用,造成輥篩失修,軸承損壞。

整改措施;2月定修期間對所有輥篩進行檢查,發現軸承存在問題立即更換。對更換的輥篩做好記錄,進行壽命跟蹤,對未達壽命的輥篩分析原因,對臨近使用週期的輥篩及時更換。

(2)2月18號,擺動皮帶擺杆軸與法蘭開焊,造成停機1小時15分鐘。

原因分析:(1)備件質量原因。連接法蘭與軸為結構件,運行十年時間不應開焊,24小時運行設備疲勞使用,判定為備件質量存在問題。

(2)由於連接法蘭與軸為結構件,此處設備沒有列入到專業點檢管理範圍內,屬於點檢不到位。

整改措施:將連接法蘭與擺杆軸納入點檢管理範圍內,每次定修對焊口處進行檢查,發現問題及時補焊加固,備件已測繪完成,新增料號後上報備件計劃,備件到貨後定修期間更換。梳理其他設備有無未納入點檢管理的部位,全部執行點檢管理。

(3)3月7日輥篩軸承損壞,造成停機1小時。

原因分析:設備失修。由於輥篩上下機沒有及時記錄,廠家及使用壽命無法進行跟蹤,導致輥篩超週期使用,造成輥篩失修,軸承損壞。

整改措施:對上機的輥篩做好記錄,廠家及上機時間,進行壽命跟蹤,對未達壽命的輥篩分析原因,對臨近使用週期的輥篩及時更換。

(四)備件、材料管理

(1)按照公司要求,對作業區賬內賬外物資進行盤點建賬並分類,重新安裝卡片,庫存儲備件按實物狀態(修復件、待修件、待銷售、定置儲備件)進行定置區域管理,執行領料單制度,實時跟蹤物資的消耗,保證賬、物、卡一致,實物擺放合理有序,設有專人負責,定置區域有明顯標識。做好庫房防損壞、丟失、盜竊及防塵防鏽、防火防汛等措施。並對庫內備件每月底進行清查盤點。

(2)備件自修復計劃指標34萬元,完成15.31萬元,主要項目台車壓條補焊、擺杆減速機修復。

(3)嚴格按照兩級公司要求,完成備件領新交舊工作。

(4)根據對賬內賬外物資的盤點情況,對已上報計劃的備件進行重新梳理,部分庫存數量滿足需求的備件進行退計劃處理,金額32.8萬元。

(5)對年修、定修所需的備件加強跟蹤,對沒到貨的備件督促計劃員抓緊時間組織到貨。

(五)設備安全管理工作

1、檢維修聯繫確認制及摘掛牌制度

作業區根據現場檢修項目安排專人檢查摘掛牌執行情況,特別是定修期間臨時接線,安排專人聯繫確認送電保證安全。

機旁掛牌(輥篩由於啟停開關較多,重新制作掛牌,保證在檢修過程中無法操作開關)

2、電氣、防火隱患排查。

作業區組織電氣點檢員對區域內電氣低壓室、變壓器室、高壓變頻室、柴油發電機進行大排查,發現隱患及時整改。

3、設備設施及工業建築隱患排查等

作業區組織點檢員對所管轄範圍內工業建築進行排查,制煤牆皮及C1通廊牆皮脱落,高温鬥提側牆裂縫,環冷機崗位及放礦崗位牆皮脱落,環冷高壓變頻室漏雨等項目已上報檢維修計劃,在今年施工。

4、嚴格執行檢修指令單制度,每項檢修工作安全告知給施工方並要求籤字確認。

(六)設備改造

1、輥篩陶瓷環改造。原有大、小輥篩的輥裝配件耐磨環為陶瓷材質,但陶瓷材質在實際生產過程中受衝擊後極易損壞,非但不能增加篩輥使用壽命,反而加大了點檢人員和崗位職工的工作強度;原有軸承座為圓形,設備運行中經常錯位,導致粒級出現偏差,需要經常停機調整。將輥裝配備件由原來的陶瓷材質改為白鋼材質,以加強篩輥的耐磨性和抗衝擊性,同時將圓形軸承座改為方形,並在方形軸承座之間加設調整墊片,避免錯位而影響粒級,降低篩輥及輥裝配件的損耗,節約備件成本,減少篩輥更換和調整間隙頻次,減少小輥篩返料量。

2、鏈篦機定距管長度增加1mm。鏈篦機運行鏈存在膨脹係數,由於熱膨脹,導致運行鏈間隙增大,運行鏈漏球嚴重,返料量增大,不利於生產,增加崗位工作強度。在年修更換運行鏈時,將每個定距管的尺寸進行調整,使運行鏈膨脹係數均勻分佈,減小返料量。

3、鏈篦機篦板的十字拉筋改造。十字拉筋是為了加固篦條,防止篦條燒損漏料,提高篦板使用壽命。但根據實際運行情況來看,十字拉筋並沒有達到設計目的,且燒損處多數在十字拉筋處,篦板損耗較大。為節約備件成本,減少鏈篦機漏料、漏風,取消十字拉筋,延長篦板使用壽命,減少漏料、漏風,提高產量、質量。

4、智能潤滑系統改造升級。利用近一個月時間,對操作箱進行更換,電磁閥升級換代,油管及閥門進行更換,線路重新鋪設,對損壞的線路(如環冷機支撐輥等)進行恢復,保證三大主機潤滑系統良好。