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化學儀表班工作總結

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化學儀表班工作總結

化學儀表班工作總結

2013年,化學儀表班緊緊圍繞厂部全年工作目標,在分公司的正確領導和大力支持下,各方面工作取得了長足進步:繼續保持安全生產良好勢頭,設備治理取得實效,技術培訓紮實進行,全員思想、創新意識明顯加強。雖然在班組管理上出了一點成績,但距離厂部、分公司的要求仍有一定的差距,有待進一步提高。現將全年工作作總結如下:

一、安全管理方面

1、 堅持每週一次安全活動,根據厂部每週安全活動安排,注重聯繫班組實際,有目的地進行安全學習、討論,並使之落實到班組的具體工作中。

2、 強化工作項目的過程安全管理,在整個工作過程中,全員進行安全分析和安全監督,杜絕違章現象發生。

3、 工作中體現安全職責,在班組的安全管理、考核規定中,明確劃分了班組成員的安全責任,提高了職工的安全責任意識。

4、 深入開展春秋兩季安全大檢查,消滅了危急人身及設備的隱患。

5、 認真執行標準化作業及危險點預測,對新的中電投集團公司的安全工作規程加強了學習,在工作中認真執行工作票制度,全年沒有發生習慣性違章。

二、設備治理方面

1、 以機組的大小修及設備的維護、巡檢為重點,提高維護、巡檢質量,全年共計處理缺陷300多項,其中處理了#3機凝結水PLC設備故障不能監視和控制設備、污水站空氣乾燥器不能正常工作,取樣系統頻頻堵塞、在線儀表不能正常監測等重要缺陷。

2、深化質量意識和項目工程意識,保質保量完成了#2機大修和#3、#4機臨檢工作,在機組檢修工作中共完成60項檢修項目,提高了設備的可靠性和健康水平。其中#2機遷移工程中完成了#2機化學補給水系統及凝結水及體外再生系統控制系統改造,#3機化學水控制系統控制電源UPS試驗及控制盤按鈕更換、#3機、#4機控制系統PLC控制程序修改、污水站集水池4台污泥排放泵改造實現自動啟停等項目。

3、 開展電纜、風管、專項攻堅工作,在機組檢修中對走向不合理電纜、風管、取樣管重新調整,封堵電纜孔洞10餘處,治理了接線端子200多點,對電纜槽和儀表支架進行了刷漆防腐。既提高了設備的安全性,同時也美化了生產環境。

4、增大科技力度,提高程控及儀表設備的可靠性,主要表現在以下幾點:

1)對本班所管轄設備的程控圖紙進行了修編,保證了圖紙的準確性為以後工作奠定了基礎。

2)修編了在線分析儀表維護保養制度和定期校驗制度,保證在線分析儀表的投入率和準確率。

3)對#2、#3、#4機PlC控制系統的後備電池進行了更換,防止PLC控制系統停電造成設備程序丟失的情況,提高了設備的可靠性和穩定性。

三、基礎管理工作

1、 實現了班組的微機化管理,技術培訓、缺陷管理、設備檔案及各種報表全部輸入微機,可隨時查閲,極大提高了工作效率。

2、 完善班組規章制度,根據工作需要及分公司要求,先後修改了班組考勤管理制度、文明生產製度、培訓管理制度、獎金分配製度及設備專責制度,並出台了班組安全管理獎勵制度、班組考核條例,規範了班組管理,做到了有章可循。

3、 成立了一個QC小組,並完成了全部QC項目,取得了很大實效。

4、 增強班組的凝聚力,內抓管理,外樹形象,使得從班組的班容班貌到人員的整體素質有了很大的提高。

四、技術培訓,將其作為貫穿全年工作的主線來抓,成立以技術員為組長的培訓網絡,理論與實際相結合,技術講課、實際操作與考試相結合,考試與考核相結合,取得了一定的效果。但也存在以下幾點不足:

1) 培訓內容理論性偏強,應加強實際操作技能的培訓,大量採用現場培訓和考試的方式,鍛鍊、提高班組成員的動手能力。

2) 利用機組大小修培訓沒有落實到位,打破工作組之間的界限進行相互學習的措施不到位,要加強全能檢修工的培訓工作。

3) 對程控系統培訓力度不夠,應加強對程控系統培訓力度,確實使每個人都能達到對PLC瞭解和進行簡單編程、調試以及對上位機監控軟件熟練使用。

五、存在的問題

1、現場設備方面

1)出現設備缺陷較多是#4機脱硫系統PH測量不準,測量不準的原因為電極結垢,流經電極的取樣流量小。建議改造電極的取樣系統增加電極清洗系統。

2)#3機化學淨水室酸存儲罐液位計損壞較多,共十個鹽酸存儲罐只有三個液位計測量準確,需要更換液位計。

3)#3機循環水系統電磁閥箱電磁閥風管漏風的較多需要治理。

2、管理方面

1)現場設備分佈面廣,有些設備巡檢還不到位,還要加強設備巡檢工作的監管,以保證設備巡檢工作真正啟動應有的作用。

2)部分成員技術水平不高,又不能認真學習,來年技術培訓仍任重而道遠。

六、技術監督工作

化學儀表經過全體成員的努力,在2013年全年的監督工作中,有了很大的進步,在線化學儀表及自動控制系統日加完善,在這期間,還培養出了一批具有豐富經驗的化學儀表專業人員,為我廠的安全經濟運行做出了很大的貢獻。至2013年#2機大修為止,對#2、#3、#4機的老式導電度表、PH表、溶解氧表、在線鈉表,在線硅表進行了改型,在更換為先進的儀表後,化學在線儀表的配置較為合理,在投入率及準確率上得到了鞏固和提高;在自動控制系統的投入上,在近幾年,先後對、#2、#3、#4機組的控制系統進行了改造,取得了良好的效果,都取得了很大的成績,就目前而言,我廠3台機組的化學控制設備都能實現自動運行。同時,我廠還對3台機組的水汽集中取樣裝置進行了改造,全部投入運行,使水汽的取樣都達到了合理温度。

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