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參觀水廠的實習報告多篇

欄目: 實習報告 / 發佈於: / 人氣:4.03K

參觀水廠的實習報告多篇

參觀水廠的實習報告 篇1

一.實習目的與任務:

本次實習是專業實習,主要是提高實踐能力。在瞭解基本工藝流程的基礎上能夠結合所學的知識對工藝進行認識和評價,並與目前較流行的先進工藝進行對比,找出其優缺點,也為學生完成課程設計收集資料。與此同時,可以瞭解一下環境工作人員的具體職能,便於以後就業和確定努力方向。在不斷學習的過程中加強自己的綜合能力。

二.湯遜湖污水處理廠:

1. 湯遜湖污水處理廠簡介:

1.1地理位置及工程情況:

武漢市湯遜湖污水處理廠位於東湖新技術開發區東南部光谷大道與湯遜湖北路的交匯處,由武漢凱迪電力股份有限公司以BOT的方式承建,20xx年9月動工興建,於20xx年移交給武漢市水務集團有限公司投入運行。其設計規模為10萬噸/日,廠區佔地面積208畝,按照統一規劃分期建設的原則分兩期實施。其中,一期工程由中國市政工程中南設計研究院設計,採用DE氧化溝二級處理工藝,日處理污水5萬噸,佔地面積83畝,主要承擔關山、廟山、流芳和藏龍島等地區排向湯遜湖的污水,服務面積達32平方公里。

1.2處理廠工藝簡介:

污水

湯遜湖污水處理廠採用的是比較先進的DE氧化溝處理工藝(見圖1)。污水進入廠內前池後,頸粗格柵除去大塊污物,再由潛水提升泵提升,經細格柵進一步除渣後進入渦流沉砂池,沉澱下來的砂粒由氣提裝置輸入砂水分離器。流出的污水則與迴流的活性污泥一同進入DE氧化溝,經厭氧、缺氧、好氧一系列過程後,混合液經配水集泥井均勻配水至兩個輻流式二沉池進行泥水分離,分離出來的水經接觸消毒池加次氯酸鈉消毒後排放,而沉澱於二沉池底的活性污泥,一部分作為迴流污泥進入DE氧化溝厭氧段,另一部分作為剩餘污泥進入污泥處理單元進行脱水處理。此項DE氧化溝工藝在生物除磷脱氮方面具有比較突出的優勢,不僅BOD5、CODCr、SS指標達到國家標準,而且TN、TP(PO4-P)指標也優於傳統處理工藝,使得整體出水水質優於國家GB18918-20xx(一級B)標準。 2.工藝詳解:

2.1 格柵:

在污水處理工程中,格柵是用來去除可能堵塞水泵機組及管道閥門的較大固體懸浮物,並保證後續處理設施能正常運行。

格柵是由一組(或多組)相平行的金屬柵條與框架組成,傾斜安裝在進水渠道或進水泵站集水井的進口處,以攔截污水中較大的懸浮物及雜質。格柵所能截留污染物的數量,與所選用的柵條間距和水的性質有很大的關係,一般以不堵塞水泵和水處理廠站的處理設備為原則。設置在污水處理廠處理系統前的格柵,還應考慮到使整個污水處理系統能正常運行,對處理設施或管道等均不會產生堵塞作用。因此,一般設置粗細兩道格柵。

1)粗格柵

粗格柵主要用於截留污水中大於柵條間隙的漂浮物,一般佈置在污水處理廠或泵站的進口處,以防止管道、機械設備以及其他裝備的堵塞。柵條間距一般為16-25mm,最大不超過40mm。(見圖2)

2)細格柵

細格柵的功能是去除水中較小的漂浮物及顆粒和懸浮物。

格柵的清渣方法,有人工清除和機械清除兩種。每天的柵渣量大於0.2m時,一般採用機械清除方法。在此為機械清除。機械清渣的格柵,傾角一般為60o~70o,有時為90o。機械清渣格柵過水麪積,一般不小於進水管渠的有效面積的1.2倍。設置格柵的渠道,寬度要適當,應使水流保持適當的流速,一方面使泥砂不至於沉積在溝渠底部,另一方面使截留的污染物不至於衝過格柵。一般在格柵前後均要設置閘門,以方便檢修。(見圖3)

2.2 旋流沉砂池:

旋流沉砂池用於污水處理廠中的預處理,用於初沉池前,格柵後。沉砂池主要用來去除污水中粒徑大於 0.2mm,密度 2.65t/m的砂粒,用以保護管道、閥門等設施免受磨損和阻塞,以免這些顆粒影響後續處理。

旋流沉砂池工作原理:旋流沉砂池主要利用機械葉輪的旋轉,控制進入水流的流速與流態,使砂顆粒在離心力與重力的作用下,沿池壁呈螺旋線加速沉降,同時有機物在水流的作用下,隨水流漂走,沉入池底的砂經空氣提升或排砂泵排砂後,與少量污水進入砂水分離器中進行分離後排出,清潔水迴流至格柵井,從而達到除砂的目的(旋流除砂系統由旋流沉砂池和砂水分離器及鼓風機等設備組成)。

2.3 DE氧化溝:

DE型氧化溝由兩個相同容積的氧化溝組成,它是目前世界範圍內應用最多的城市污水處理工藝,也是最先進、處理效果最好的活性污泥污法水處理工藝之

一。它可以很方便地實現生物脱氮除磷功能而不增加反應池容積;厭氧選擇池的設置極大地改善了整個系統的處理效率和運行穩定性;運行控制簡單,可以方便地實現PLC全自動控制;考慮脱氮除磷功能的DE型氧化溝的工程造價在同等規模條件下僅為傳統活性污泥法(A/A/O)的50-60%;不考慮脱氮除磷時是傳統活性污泥法的60-80%。該技術適用於城市污水和性質相似的其他廢水的處理。 氧化溝實際上是活性污泥法的一種變形,它的水力流態和普通活性污泥法相差較大,是一種首尾相接的循環流,通常採用延時曝氣。由於氧化溝處理污水經濟、簡單和管理方便,所以它問世以來,發展很快。

嚴格地説,氧化溝不屬於專門的生物除磷脱氮工藝。但是隨着氧化溝技術的發展,它早已超出原先的實踐範圍,出現了一系列脱氮除磷技術與氧化溝技術相結合的污水處理工藝流程。

按照運行方式,氧化溝可以分為連續工作式、交替工作式和半交替工作式。連續工作式氧化溝如帕斯韋爾氧化溝、卡魯塞爾氧化溝。奧貝爾氧化溝在我國應用比較多,這些氧化溝通過設置適當的缺氧段、厭氧段、好氧段都能取得較好的脱氮除磷效果。連續工作式氧化溝又可分為合建式和分建式。交替工作式氧化溝一般採用合建式,多采用轉刷曝氣,不設二沉池和污泥迴流設施。交替工作式氧化溝又可分為單溝式、雙溝式和三溝式,交替式氧化溝兼有連續式氧化溝和SBR工藝的一些特點,可以根據水量水質的變化調節轉刷的開停,既可以節約能源,又可以實現最佳的脱氮除磷效果。 該工藝的運行分為四個階段,具體如下。

階段A:污水與二沉池迴流污泥均流入缺氧池,經池中的攪拌器作用使其充分混合,避免污泥沉澱,混合液經配水井進入第一溝。第一溝在前一階段已進行了充分的曝氣和硝化作用,微生物已吸收了大量的磷,在該階段,第一溝內轉刷以低轉速運轉,僅維持溝內污泥懸浮狀態下環流,所供氧量不足,此係統處於厭氧狀態,反硝化菌將上階段產生的硝態氮還原成氮氣逸出。第二溝的出水堰自動

降低,處理後的污水由第二溝流入二沉池。在階段A的末了時,由於第一溝處於缺氧狀態,吸收的磷將釋放到水中,因此此溝中磷的濃度將會升高。而第二溝內轉刷在整個階段均以高速運行,污水污泥混合液在溝內保持恆定環流,轉刷所供氧量足以氧化有機物並使氨氮轉化成硝態氮,微生物吸收水中的磷,因此該溝中磷的濃度將下降。

階段B:污水與二沉池迴流污泥、配水後進入第一溝,此時第一溝與第二溝的轉刷均高速運轉充氧,進水中的磷與階段A第一溝釋放的磷進入好氧條件的第二溝中,第二溝中混合液磷含量低,處理後污水由第二溝進入二沉池。

階段C:階段C與階段A相似,第一溝和第二溝的工藝條件互換,功能剛好相反。

階段D:階段D與階段B相似,階段B與階段D是短暫的中間階段。第一溝和第二溝的工藝條件相同。兩個溝中轉刷均高速運轉充氧,使吸收磷的微生物和硝化菌有足夠的停留時間。但第一溝和第二溝的進出水條件相反。

從上述的運行過程來看,通過適當調節處理過程的不同階段,則可以得到低濃度的TP和TN的出水。

2.4二沉池:

二次沉澱池是整個活性污泥法系統中非常重要的一個組成部分。整個系統的處理效能與二次沉澱池的設計和運行狀態是否良好密切相關。從利用懸浮物與污水的密度差以達到固液分離的原理來看,二次沉澱池與一般的沉澱池並無不同,但由於二次沉澱池的功能要求以及沉澱的類型不同,因此,二次沉澱池在設計原理和構造上都與一般的沉澱池有所區別。

二次沉澱池在功能上要同時滿足澄清(固液分離)和污泥濃縮(使迴流污泥的含水率降低,迴流污泥的體積減少)兩方面的要求。

二沉池的基本原理:

(1)二次沉澱池中普遍地存在四個區:清水區、絮凝區、成層沉降區、壓縮區。一般有兩個界面:泥水界面和壓縮界面。

(2)混合液進入二沉池以後,立即被池水稀釋,固體濃度大大降低,並形成一個絮凝區。絮凝區上部是清水區,清水區與絮凝區之間有一泥水界面。

(3)絮凝區後是一個成層沉降區,在此區內,固體濃度基本不變,沉速也基穩定。絮凝區中絮凝情況的優劣,直接影響到成層沉降區中泥花的形態、大小和沉速。

(4)靠近池底處形成污泥壓縮區。壓縮區與成層沉降區之間有一明顯界面,固體濃度發生突變。運行正常的、沉降性能良好的活性污泥,在污泥壓縮區的積存量是很少的。當污泥沉降性能不太理想時,才在二沉池的泥鬥中積有較多污泥。排出二沉池的底流濃度主要取決於污泥性質和污泥在泥鬥中的積存時間。

因此,可以認為,二沉池的澄清能力與混合液進入池後的絮凝情況存在緊密聯繫,也與二沉池的表面面積有關。二沉池的濃縮能力主要與污泥性質及泥斗的容積有關。對於沉降性能良好的活性污泥,二沉池的泥鬥容積可以縮小。

輻流式沉澱池是一種大型沉澱池,池徑最大可達100m,池周水深1.5-3.0m。有中心進水和周邊進水兩種形式。

中心進水輻流式沉澱池進水部分在池中心,因中心導流筒流速大,活性污泥在中心導流筒內難於絮凝,並且這股水流與池內水相比,相對密度較大,向下流動時動能較高,易衝擊池底沉泥。周邊進水輻流式沉澱池的入流區在構造上有兩個特點:①進水槽斷面較大,而槽底的孔口較小,布水時的水頭損失集中在孔口上,故布水比較均勻,但配水渠內浮渣難於排除,容易結殼;②進水擋板的下沿深入水面下約2/3深度處,距進水孔口有一段較長的距離,這有利於進一步把水流均勻地分佈在整個入流區的過水斷面上,而且污水進入沉澱區的流速要小的多,有利於懸浮顆粒的沉澱。池子的出水槽可設在池的半徑中間或池的周邊。進出水的改進措施在一定程度上克服了中心進水輻流式沉澱池的缺點,可以提高沉澱池的溶劑利用率。

沉澱於池底的污泥一般採用機械刮泥機排除。刮泥機由刮泥板和桁架組成,刮泥板固定在桁架底部,桁架繞池中心緩慢地轉動,池底污泥可以通過虹吸或用刮泥板推入池中心處的泥鬥中,污泥在泥鬥中可利用靜水壓力排出,亦可用污泥泵抽吸。對輻流式沉澱池而言,目前常用的刮泥機械有中心傳動式刮泥機以及周邊傳動式刮泥機等,為了刮泥機的排泥要求,輻流式沉澱池的池底坡度平緩,常取0.05.此處輻流式沉澱池的池底坡度為3‰,轉動速度為2cm/s。

2.5污泥處理:

污泥處理也是污水處理的重要組成部分。污泥處理的主要目的是減少污泥量並使其穩定,便於污泥的運輸和最終處理。

污泥處理工藝主要由污泥的性質以及污泥最終處置的要求所決定。來自於一級處理的初沉污泥和二級處理的剩餘污泥分別進入濃縮脱水車間,隨後進行污泥濃縮,污泥濃縮的方法有自然濃縮和機械濃縮,自然濃縮又分為重力濃縮和氣浮濃縮,但目的均為大幅度地削減污泥體積,減小後續處理的水量負荷和污泥處理

參觀水廠的實習報告 篇2

實習日期:xx9-10 上午9:00-----10:20

實習地點:河南鄭州市河南省鄭州市中原區鄭上路78號

實習人員:鄭州大學環境工程全體同學

柿園水廠背景介紹:

1954年建成的柿園水廠,已為鄭州市民服務了近半個世紀,是該市建廠最早的水廠。河南省鄭州市投資20xx萬元對已有近50年曆史的柿園水廠進行建廠以來規模最大的一次技術改造,改造在水廠原址上進行,採取機組一半生產、一半改造的方法,改造期間不停產。據瞭解,此次改造工程包括改造變電所、吸水井、二泵房、過濾池,加固清水池,重建化驗調度綜合樓、倉庫、電修車間等項目,同時還將完善職工後勤保障設施,進行大面積廠區綠化美化和景點佈局。為了增加過濾池的處理能力,改造後的濾池將採用反衝洗全自動控制,有效降低濾後水濁度。同時,換掉建國初期安裝的老式電器設備,代之以全自動控制系統,變電所可完全實現無人值守。

柿園水廠在1954年建立時的供水量不足10萬立方米/天,在20xx—20xx年市政府對其進行了改造,目前的供水能力已經達到了40萬立方米/天,但是由於現在人們的節約用水的意識較強,柿園水廠的實際生產能力為20~30萬立方米/天。同時柿園水廠的水源也發生了變 化,由為明渠的西流湖改為了邙山水庫(該處水來自黃河),並在石佛沉砂池進行沉澱後由直徑為2m的管道運送到水廠。

實習目的:1 擴大同學們的知識面,達到教學時間相結合的目的

2 讓同學們瞭解給水系統的實際流程,明瞭給水處理的步驟及方法

實習內容:1 進水處加藥(聚合氯化鋁),作用是使有機物與雜質形成大的顆粒、沉澱,再經過靜態混合器使藥劑與水充分混合。

2 混合井 直徑為8m,通過水流的紊動與循環使藥劑與水流充分混合,分別流入南、北兩個沉澱池。

3 反應池和沉澱池 在反應池中形成礬花顆粒(比重大),反應池中的藻類和底部基泥1年清洗4次,方法是用水槍沖洗後通過管道流出。利用宏吸原理排除污染,分格板反應池和平流反應池兩種。沉澱池中的污泥來回排泥車進行定期清理,沉澱池水深5m,長96m,可去除80~90%的雜質。

4過濾池 作用:除去細小雜質。共有12個過濾池、24個單池。過濾池底部鋪有單層晶質石英砂,用來除去細小雜質,水面的藻類定期打撈。為了保證過濾池的正常工作,每天清洗一次,從下往上由鼓風機和從水泵中抽取的清水進行沖洗,沖洗後的水從排水槽中流出。

5加氯班 氯氣能夠穿透細菌的細胞壁,破壞細菌內的酶,從而殺死細菌,由加氯機添加。由於氣態氯與液態氯的 體積比為470倍左右,故而使用的是液態氯。加氯的方法是先是液態氯與少量的水混合均勻,然後再通過管道添加到水中,可以在沉澱前中後三點處進行添加。

6 清水池 柿園水廠的清水池共有3座且均為全封閉、半地下形式的,水深為4.3~4.5m,總蓄水量為3.5W立方米,清水池上面的草坪有可以起到美化的效果。在草坪的中央有一些藍色的通氣孔,一保證水的質量。

7送水泵房 送水機器最大功率為560KW,最大總送水量為3170立方米,揚程為47m。從清水池吸水的管道直徑為600mm,送水管網的管道直徑為800mm,1m。泵是以並聯方式工作的,其中1台向備用水庫中送水,其餘的則是往送水管網中輸送飲用水。

備註:1柿園水廠過濾後水的濁度為0.140NTO,最高不能達到0.200NTO。

2 出廠水中餘氯含量為0.10~0.20mg/L,在管網中可以持續殺菌。在用户端的含量在0.05mg/L左右。

3出廠水硬度(Ca、Mg)<450mg/L

4服務地區:京廣以西、航海以北、棉紡以南。

5水源採取路線,依次為黃河、邙山提灌站、石佛沉砂池,石佛泵站(抽取加壓)、柿園水廠。取水管道直徑為1.8~2.0m,長7Km

實習意義:通過本次參觀實習使我明白了在實際工作中給水裝置的工作方式、以及裝置的樣式,達到了教學合一的效果。與工作人員的交流使我瞭解了一些在課本中無法學到的知識,並且分享了他們的經驗和心得。

參觀水廠的實習報告 篇3

一、實習目的

通過對曲江水廠的參觀,聯繫已經學過的知識,更加深入地理解和掌握專業知識,擴大專業知識範圍。把所學的理論知識與實踐相結合,深入地接觸專業知識的實際運用。熟悉處理廠工藝流程、總體佈置及處理構築物的類型、構造特點、運行和維護。將書本理論和實際聯繫,進一步培養分析問題的能力。

二、水廠簡介

曲江水廠是西安市黑河引水工程的主要組成部分,水源來自城市西安市西南郊的黑河,黑河大壩在周至縣,壩高110米,庫容2億立方米,原水輸水管渠長達89 km。工程分兩期建設。一期工程水廠原水來自黑河,水源沒有調節功能,暴雨季節水質渾濁;二期工程黑河建庫,原水經水庫自然沉澱,水質常年變清。根據一、二期原水水質不同的特點,一期工程採用混凝、沉澱、過濾為主的水處理工藝,二期工程改用直接過濾的工藝,設計中有意將一期工程中的沉澱池尺寸與濾池相同,二期工程只需對一期作簡單的改造,就可滿足二期工藝要求,在不增加水廠佔地的前提下,使水廠規模由一期的60萬m3/d增加到二期的80萬m3/d,並將一、二期工程有機地結合起來,體現了新穎、創新的設計思路。

當時為了解決西安市飲水問題,1987年開始籌建到1990年結束,佔地225畝,全廠有4個生產系列。現建成的一期工程水廠日供水能力60萬m3/d。曲江水廠經XX年運行,平均處理水量為45萬m3/d,最高處理水量為60萬m3/d,進廠水濁度一般在100 ntu以下,最高達XX0 ntu,處理水濁度一般保持在1~2 ntu以下,細菌總數經常為零,大腸桿菌未能檢出,ph 6。5~8。0,達到並超過國家與行業標準。總用地203畝,設計水處理成本0。06元/m3,實際單位水耗電8 kwh/km3,總建築面積12840 m2,綠化面積佔全廠面積40%。

三、處理工藝流程

3。1 原水初步處理

黑河大壩的水經過26公里的暗渠後以後,到達曲江水廠,兩條輸水管道進入水廠。裏邊有一個流量計井,原水取樣,取樣的流量和一些理化的指標。前加氯去除水中的藻類,從地下上翻,窗口流出來的水是回閘水。國家要求零排放指標,水廠的水處理工藝產生的泥水、排泥閥,還有自動反衝洗的污水都不要往外排,建立一個回用水車間,把污水收集在一起,然後把泥水分離,清夜回收,泥水釀成泥餅運出車間。經過一個液位計,他有兩根高位和低位液位計,用它來控制入水口的液位,如果液位達到一定的高度,在上游或廠外控制水量,不讓過多的水進入水廠,因為水廠要控制水量,每個生產系列處理的能力是有限的,不能過高。

3。2 混合區

第一道工序是格柵間,格柵間的作用就是為了去除水中大的漂浮物(例如魚、樹葉等)。一個格柵間控制兩個系列的水,通過兩個管道進入兩個生產系列。旁邊的建築物是加藥間,通過計量泵的測量,來控制投放的藥量和比例,主要是混凝劑(鹼式氯化鋁貼)和助凝劑的量。通過計量泵打入管道上,整個過程都是計算機操控。加入藥的水經過機械攪拌混合池,將藥水充分、快速的混合。以利於混凝劑快速的水解、聚合、顆粒脱穩並有助於布朗運動進行異向絮凝。因此混合快速劇烈,通常在10~30s內完成至多不超過2min完成攪拌器採用漿葉攪拌,攪拌不能過於劇烈,否則會使整個水流與漿板共同旋轉,水流紊流不足,影響混合效果。

3。3 反應區

反應區由兩部分組成,一是快速機械攪拌反應區,另一部分為慢速推流式反應區。預混凝的原水引入快速反應區底板中央,在該區設快速攪拌器,反應區主要依靠機械攪拌或水力攪拌促使顆粒碰撞凝聚,向絮凝階段,該區以機械攪拌為主。通過渦輪攪拌使聚合物和水充分混合並提供聚合電解質所需的能量更有利於反應的進行,同時通過濃縮污泥(主要來自污泥濃縮區)的外部在循環系統使混合反應池中懸浮絮狀物的濃度保持在最佳狀態,以此來確保懸浮物的沉澱方式。最佳的沉澱方式為成層沉澱。然後進入推流式反應池慢速推流式反應池的其作用通過慢速輸送水流,使混凝反應進行的更加完全,並使礬花顆粒不斷的增大,即可獲得高密度、均質的礬花, 使得沉澱區速度加快。

3。4 斜管沉澱區

由於礬花從預沉區進入澄清區速度緩慢,礬花不會破壞或產生漩渦,使得大量的礬花在該區沉澱。礬花在澄清池的下部彙集成污泥並濃縮,逆流式斜管將剩餘礬花沉澱。澄清水通過集水槽回收後進入v型濾池,運行情況表明澄清水濁度在10ntu左右(冬季一般在2個ntu左右)。經沉澱的礬花形成活性污泥具有相當的接觸絮凝活性, 因此採用污泥循環系統使活性污泥進行充分利用, 同時又可以增加低温低濁水的絮凝中心,提高處理效率。污泥層分兩層: 上層排泥鬥上部為再循環污泥濃縮區, 污泥在該區間停留時間為幾小時然後排入污泥鬥內,在特殊情況下,比如水負荷不同或水流速不同可調整再循環區高度,以便適應實際的運行情況。循環區污泥由污泥循環泵打出, 循環至反應池入口處;下層產生大量濃縮污泥,污泥濃度一般大於20g/l,通過中心懸掛式刮泥機將沉積的泥刮入泥槽,由排泥泵抽至排污管網。綜上所述高密澄清池是即混合、反應和分離為一體的綜合性工藝構築物, 各部分相互牽制, 相互關聯, 相互影響, 對運行的參數,自動化控制方面要求非常高,必須經過運行積累相當的經驗和數據, 才能達到最合理的運行效果。

3。5 v型濾池

v型濾池底下是石英砂,水從下往上走,通過石英砂攔截水中剩餘的礬花。這種水位控制能夠對每一個細小的流量變化自動調節, 實現濾池的等水頭過濾。v型濾池採用反衝洗,自動反衝洗分三個過程,首先水放下去沖洗,然後用氣把濾料補起來,在裏面通過震動清洗石頭,汽水同時進去。最後,用水衝起乾淨。整個濾層在深度方向粒徑比較均勻, 不會發生水力分級各,整個濾層的含污能力強,過濾週期長,沖洗水量較小,自動化程度高,運行可靠。

3。6 清水庫

進入水庫前,進行最後一項加藥就是後加氯。在本廠有兩處加藥點, 一是濾前預氯化, 二是氯後加氯消毒。經過後加氯的水進入水庫,曲江水廠的水庫長105米,寬45米,水庫的水低於1米,停止向外供水,要保證出現緊急狀況的儲備水(例如火災)。

這就是曲江水廠的處理全部工藝流程。

四、實習心得

10月13號下午,我們長安大學07級城市規劃專業兩個班的學生在老師的帶領下來到曲江水廠參觀實習。感謝這次老師給我們的實地學習機會,也感謝水廠的工作人員,一遍又一遍不嫌麻煩地給我們講解。這次實習是對我們所學理論知識的一次全面的檢驗,是一次將理論和實踐想結合的機會,通過這次實習我們對自己所學理論知識有了更深刻的理解,同時對西安市水廠的處理工藝和供水現狀有了一定的瞭解。

這次實習參觀是順着生產工藝流線走的,分別是混合區、反應區、斜管沉澱及污泥濃縮區、v型濾池。在老師的詳細講解和悉心指導下,我們瞭解了各個工段的設備、裝置流程和操控系統,初步瞭解了工廠各個工段的工藝指標,對工廠的管理制度也有了簡單的認識。瞭解化工生產的方法和工藝流程,弄清主要工藝參數確定的理論依據,瞭解生產中的技術革新措施,並注意新技術發展趨勢。像這樣的設計也是給我們學習工藝的同學的一種啟發:在以後的學習工作學習中更應該多思考,多想現有的技術還有什麼可以改進的地方,而不是被書本上的理論知識所束縛。雖然書本上的知識都是經典,但流程工藝是可以更新的。結合實際生產情況建設更高效、更經濟、更實用的工藝是我們追求的目標。

總之,雖然實習的時間很短,但對我來説,收穫是很大的。我會更加珍惜我的學習機會,並且用實習的心得時時激勵自己!

參觀水廠的實習報告 篇4

一、實習目的

通過對曲江水廠的參觀,聯繫已經學過的知識,更加深入地理解和掌握專業知識,擴大專業知識範圍,水廠參觀實習報告。把所學的理論知識與實踐相結合,深入地接觸專業知識的實際運用。熟悉處理廠工藝流程、總體佈置及處理構築物的類型、構造特點、運行和維護。將書本理論和實際聯繫,進一步培養分析問題的能力。

二、水廠簡介

曲江水廠是西安市黑河引水工程的主要組成部分,水源來自城市西安市西南郊的黑河,黑河大壩在周至縣,壩高110米,庫容2億立方米,原水輸水管渠長達89 km。工程分兩期建設。一期工程水廠原水來自黑河,水源沒有調節功能,暴雨季節水質渾濁;二期工程黑河建庫,原水經水庫自然沉澱,水質常年變清。根據一、二期原水水質不同的特點,一期工程採用混凝、沉澱、過濾為主的水處理工藝,二期工程改用直接過濾的工藝,設計中有意將一期工程中的沉澱池尺寸與濾池相同,二期工程只需對一期作簡單的改造,就可滿足二期工藝要求,在不增加水廠佔地的前提下,使水廠規模由一期的60萬m3/d增加到二期的80萬m3/d,並將一、二期工程有機地結合起來,體現了新穎、創新的設計思路,實習報告《水廠參觀實習報告》。

當時為了解決西安市飲水問題,1987年開始籌建到1990年結束,佔地225畝,全廠有4個生產系列。現建成的一期工程水廠日供水能力60萬m3/d。曲江水廠經XX年運行,平均處理水量為45萬m3/d,最高處理水量為60萬m3/d,進廠水濁度一般在100 ntu以下,最高達XX0 ntu,處理水濁度一般保持在1~2 ntu以下,細菌總數經常為零,大腸桿菌未能檢出,ph 6.5~8.0,達到並超過國家與行業標準。總用地203畝,設計水處理成本0.06元/m3,實際單位水耗電8 kwh/km3,總建築面積12840 m2,綠化面積佔全廠面積40%。

三、處理工藝流程

3.1 原水初步處理

黑河大壩的水經過26公里的暗渠後以後,到達曲江水廠,兩條輸水管道進入水廠。裏邊有一個流量計井,原水取樣,取樣的流量和一些理化的指標。前加氯去除水中的藻類,從地下上翻,窗口流出來的水是回閘水。國家要求零排放指標,水廠的水處理工藝產生的泥水、排泥閥,還有自動反衝洗的污水都不要往外排,建立一個回用水車間,把污水收集在一起,然後把泥水分離,清夜回收,泥水釀成泥餅運出車間。經過一個液位計,他有兩根高位和低位液位計,用它來控制入水口的液位,如果液位達到一定的高度,在上游或廠外控制水量,不讓過多的水進入水廠,因為水廠要控制水量,每個生產系列處理的能力是有限的,不能過高。

3.2 混合區

第一道工序是格柵間,格柵間的作用就是為了去除水中大的漂浮物(例如魚、樹葉等)。一個格柵間控制兩個系列的水,通過兩個管道進入兩個生產系列。旁邊的建築物是加藥間,通過計量泵的測量,來控制投放的藥量和比例,主要是混凝劑(鹼式氯化鋁貼)和助凝劑的量。通過計量泵打入管道上,整個過程都是計算機操控。加入藥的水經過機械攪拌混合池,將藥水充分、快速的混合。以利於混凝劑快速的水解、聚合、顆粒脱穩並有助於布朗運動進行異向絮凝。因此混合快速劇烈,通常在10~30s內完成至多不超過2min完成攪拌器採用漿葉攪拌,攪拌不能過於劇烈,否則會使整個水流與漿板共同旋轉,水流紊流不足,影響混合效果。

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實習背景 寧波市江東北區污水處理廠成立於

1999年3月,是市區第一個實施的城市污水綜合治理項目,20xx年劃入寧波市城市排水有限公司,位於江東區福明鄉桑家村後桑。公司於20xx年通過了ISO9001:20xx質量體系註冊認證,建立了高標準的質量管理體系。

規劃總體污水處理規模為15萬噸/日,控制用地30公頃。服務區域包括江北核心區區域、江東區部分區域及科技園區、東部新城部分區域,總服務範圍約24.1平方公里。目前已建成一、二期污水處理工程,日處理能力共計10萬噸/日。其中一期工程佔地2.44公頃,設計工藝為傳統活性污泥法,處理能力3萬噸/日;二期工程佔地2.43公頃,設計工藝為A2O法,處理能力7萬噸/日,並於20xx年11月份通過環保驗收。20xx年10月建造了寧波市第一個中水回用工程,處理能力2萬噸/日,主要用於景觀用水、河道補給、綠化灌溉。

2. 實習內容

2.1.實習單位的情況(工藝名稱、流程圖以及圖片,處理工藝各部分的作用,運行情況)

格柵:

格柵用於去處污水中粗大漂浮或懸浮雜物,以保護後續處理設施不被磨損或堵塞。所以説在預處理過程中,格柵間是尤其重要的構築物。

沉砂池:

污水在遷移、流動和彙集過程中不可避免會混入泥砂。污水中的砂如果不預先沉降分離去除,則會影響後續處理設備的運行。最主要的是磨損機泵、堵塞管網,干擾甚至破壞生化處理工藝過程。沉砂池主要用於去除污水中粒徑大於0.2mm,密度大於2.65t/立方米的砂粒,以保護管道、閥門等設施免受磨損和阻塞。其工作原理是以重力分離為基礎,故應控制沉砂池的進水流速,使得比重大的無機顆粒下沉,而有機懸浮顆粒能夠隨水流帶走。沉砂池主要有平流沉砂池、曝氣沉砂池、旋流沉砂池等。

好氧池:

好氧池的作用是讓活性污泥進行有氧呼吸,進一步把有機物分解成無機物。去除污染物的功能。運行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需條件的最佳,這樣才能是微生物具有最大效益的進行有氧呼吸。

曝氣池:

活性污泥法進行污水處理的構築物。池內提供一定污水停留時間,滿足好氧微生物所需要的氧量以及污水與活性污泥充分接觸的混合條件。 曝氣池主要由池體、曝氣系統和進出水口三個部分組成。池體一般用鋼筋混凝土築成,平面形狀有長方形、方形和圓形等。

沉澱池:

應用沉澱作用去除水中懸浮物的一種構築物。沉澱池在廢水處理中廣為使用。它的型式很多,按池內水流方向可分為平流式、豎流式和輻流式三種。 考慮到顆粒沉澱過程中的絮凝因素,假設顆粒的沉速以等加速改變,並設起始沉速為零。

缺氧池:

污水在厭氧反應池與污泥混合後再進入缺氧反應池,發生生物反硝化,同時去除部分COD。硝態氮和亞硝態氮在生物作用下與有機物反應。

厭氧池:

厭氧池處理是利用厭氧菌的.作用,去除廢水中的有機物,通常需要時間較長。

參觀水廠的實習報告 篇6

1.實習地點:昆明第七自來水廠 2.實習內容: 2.1工程概況:

昆明第七自來水廠位於昆明市北郊鳳嶺山上的昆明市第七自來水廠,概算總投資4.78億元,其設計供水能力為每日60萬噸。日前建成通水的是該項工程的一期工程,日供水能力為每日40萬噸,土建工程於20xx年1月8日開工建設,並於20xx年6月30日全部完成,20xx年9月通過了竣工驗收。9月3日引入鬆華壩水庫原水進入72小時連續運行期,9月4日順利實現與城市供水管網併網供水。

該水廠是我國首家採用世界先進工藝技術,經國家城市供水水質監測站取樣檢測,處理後的水超過國家現行生活

飲用水一類水廠的水質標準。七水廠設計供水能力60萬噸/日。其具有3大特點:一是水廠採用重力式配水,建成後的3座3.6萬立方米清水池,設計水位高程為1950米,可自流向供水,不

需水泵加壓,降低了運行成本;二是採用世界先進工藝技術,濾池為瑞士蘇爾壽翻板濾池,這在中國內地尚屬首例;三是有較為完善的泥水回收系統,提高了水的重複利用率,建成後不再排放污水。同時,七水廠地處昆明北郊鳳嶺山與鬆華壩水庫毗鄰,從而使雲龍水庫建成後可與鬆華壩水庫聯合調水,以增強城市的供水保障能力。

2.2實習認知:

昆明第七水廠是掌鳩河引水供水工程的淨水工程,總投資近億元,佔地378畝,設計供水能力為60萬噸/日(已建成一期40萬噸/日)。其主要特點:一是採用重力式配水。水廠建成後,三座3.6萬立方米清水池高程為1951米,可直接向昆明市區供水,不需水泵加壓,降低了運行成本;二是採用在世界上處於領先地位的先進工藝技術,經處理後的水,可超過國家現行生活飲用水一級水質標準。濾池採用瑞士VATECH WABAG蘇爾壽翻板濾池。大規模的使用該項技術在中國大陸尚屬首例;三是七水廠地處昆明市北郊鳳嶺山,與鬆華壩水庫毗鄰,建成後實現了雲龍水庫和鬆華壩水庫聯合調水,提高了城市供水保障率;四是有較為完善的回收水系統,提高了水的重複利用率,建成後不排放污水。

2.3自動加藥裝置

自動加藥裝置,主要有溶液箱、攪拌機、計量泵、Y型過濾器、安全閥、背壓閥、止回閥、脈衝阻尼器、水位表、壓力錶、控制櫃、安裝平台等組成一體化安裝在一個底座上。用户只需將組合式加藥裝置安放在加藥間,將加藥管接好接通電源即可啟動投入運行,在運行過程中自動檢測流體的酸鹼度智能判斷並加投相應的藥液,這種工廠化的整套裝置,可大大減少設計和現場施工的工作量,基本實現無人看管,對整機的質量、安全和現場投運提供了可靠的保證。

2.4 翻板濾池 翻板濾池是瑞士蘇爾壽(Sulzer)公司,下屬的技術工程部(現稱瑞士CTE公司)的研究成果。具有世界水平的蘇爾壽氣水反衝濾池,我們稱它為“翻板“濾池。所謂

“翻板“,是因為該型濾池的反衝洗排水舌閥(板)工作過程中是在0o-90o範圍內來回翻轉而得名。

(1)翻板濾池的工作原理

該型濾池的工作原理與其它類型氣水反衝濾池相似:原水(一般指上一級淨水構築物的出水)通過進水渠經溢流堰均勻流入濾池,水以重力滲透穿過濾料層,並以恆水頭過濾後匯入集水室,詳見圖一:濾池反衝洗時,先關進水閥門,然後按氣衝、氣水衝、水衝三個階段開關相應的閥門,詳見圖二。一般重複兩次後關閉排水舌閥(板),開啟進水閥門,恢復到正常過濾工況。 (2)翻板濾池的主要特點

蘇爾壽公司經過長期對濾池技術研究與推廣應用,使翻板濾池不斷改進完善。它在反衝洗系統、排水系統與濾料選擇方面有新的技術性突破,從而使該型濾池具有出水水質明顯提高、反衝洗水量少、反衝洗時間短、反衝週期長、基建投資省、運行費用低以及施工簡單、工期短等優特點。 (3)濾料、濾層可多樣化選擇

根據濾池進水水質與對出水水質要求的不同,可選擇單層均質濾料或雙層、多層濾料,亦可更改濾層中的濾料。一般單層均質濾料是採用石英砂(或陶粒);雙層濾料為無煙煤與石英砂(或陶粒與石英砂)。當濾池進水水質差(例原水受到微污染,含TOC較高時),可用顆粒活性炭置換無煙煤等濾料。 2.5 清水池

清水池(clean-water reservoir)為貯

存水廠中淨化後的清水,以調節水廠制水量與供水量之間產差額,併為滿足加氯接觸時間而設置的水池。

清水池的有效容積包括調節容積、消防用水量和水廠自用水和安全儲量。水廠的調節容積可憑運轉經驗,按照最高日用水量的估算。

清水池具有高峯供水低峯儲水的功能。 總結:

經過這次親身到廠裏的經歷,讓我對自己的專業有了更為詳盡而深刻的瞭解,也是對這些日子裏大學所學知識的鞏固與運用。從這次實習總結中,我體會到了實際的工作與書本上的知識是有一定距離的,並且需要進一步的再學習。另外,在就業心態上也有很大改變,以前我總想找一份適合自己愛好,專業對口的工作,可現在知道找工作很難,要專業對口更難,很多東西只有初到社會才接觸、才學習。所以我現在不能再像以前那樣等待更好機會的到來,要建立起先就業再擇業的就業觀。應儘快丟掉對學校的依賴心理,學會在社會上獨立,敢於參加與社會競爭,敢於承受社會壓力,使自己能夠在社會上快速成長。