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氣體淨化工個人工作總結

欄目: 個人工作總結 / 發佈於: / 人氣:3.16W

本人於2012年1月從學校到本單位實習,當年9月份正式成為一名氣體淨化工工作至今,現已取得氣體淨化工高級工技能鑑定證書,目前擔任車間生產工藝技術員。自工作以來我不斷努力,刻苦鑽研,參加車間系統優化調整,達到節能降耗目的,想方設法解決車間生產中的瓶頸問題,提高生產效率。

氣體淨化工個人工作總結

一、節能降耗系統優化項目總結:

1、氨吸收製冷就是利用液氨相變化氣氨製冷為低温甲醇洗提供冷量,使甲醇温度降到-34℃以下,保證低温甲醇洗的吸收效果。氨吸收製冷主要應用吸收和精餾單元操作。氨吸收製冷系統550CF003貧氨水吸收循環量設計量為130Nm3/h,但550系統自開車以來,一直控制在100-110Nm3/h間,此時氣氨側真空度在-60—-70KPA,遠低於設計值-30KPA,由此判斷,吸收氣氨後的稀氨水濃度達不到設計濃度(11.99%(w/w))。

原理及做法:在保證氨吸收製冷負壓區真空度的前提下,通過逐漸降低吸收器入口稀氨水(550#CF003)循環量,匹配吸收來自氨蒸發器的氣氨,提高氨水濃度,達到最佳飽和狀態,使得濃氨水中氣氨更容易被解析出來,以減少蒸汽的用量。通過優化調整:550#系統吸收氨水循環量CF003由108.5Nm3/h減至60.5Nm3/h,氨水濃度的提高在氨水解析部分使用蒸汽減少,蒸汽調節閥(551#CT017)閥位由33.475%關小到26.14%。

效益:1.蒸汽用量的減少,每小時可節約蒸汽約116.6kg,年節約蒸汽1021.416T,合10.418萬元。

2.551P01、P02設備電力消耗每天將減少約約10A,年節約電力19272度,合0.77萬元。

3.氨水對動靜設備沖刷大大減小,延長了設備和管道的使用壽命。

2、氨吸收製冷氨水回收利用

以往動靜設備檢修,氨水均排放至地溝,導致污水排放困難,作業環境氨味重,不利於檢修作業。通過將設備導淋全部彙集至550#B008氨水儲槽內,待氨水液位高時補如系統。通過回收既可以降低氨耗還可改善作業環境。

二、組織並參與解決本車間生產中的瓶頸問題和技術創新總結:

1、本車間氨吸收製冷工段550#K002精餾塔原設計迴流為塔頂冷凝器550#W007內氨水液,冷卻介質為550#K002進料氨水,存在弊端:當550#K002精餾塔塔頂氣氨純度低時,需單獨加回流而不加進料,而550#W007冷卻的介質為K002塔進料,雖然節能,但是可調節性差,所以無法保證塔頂純度。尤其在夏季,1#循環水温度高,且濁度高,氨水換熱器效果差,導致550#K002精餾塔進料的氨水温度高,從而造成550#K002塔頂回流液温度高,塔頂氣氨超温嚴重。通過查找翻閲資料,詢問其他廠的工藝流程,技改增加550#K002精餾塔迴流泵,將550#B004內液氨部分迴流至550#K002精餾塔塔頂,彌補來自550#W007氨水濃度不足的那部分,從而保證K002塔頂氣氨純度和温度。

本次技改實施時間2017.7-8月,技改後試運行效果很好,550#K002精餾塔塔頂温度550#CT040下降約15℃,塔頂氣氨純度大大提高,經冷卻變成的液氨,在低温甲醇洗工段51#、52#氨冷器內蒸發給甲醇降温後,氨水排放頻次由原先的次/16h,變為次/3天,人為操作開關卸料閥門次數減少,節約了勞動力。精餾塔頂氣氨純度提高及温度降低對管線、設備腐蝕大大減弱,延長了使用壽命。

2、密閉循環水的改造

密閉循環水原設計噴淋管線為4根,通過運行發現噴淋密度不夠,導致部分換熱管結垢嚴重,影響換熱,將換熱管增加到6根,使噴淋水分佈更均衡,保證了噴淋密度,有效避免換熱管結垢。

在原始施工的時候,噴淋水與填料沒有全部正面接觸,技改將流水擋板前移,所有噴淋水均進入填料,水與空氣的接觸面積增大,噴淋水冷卻效果更明顯。

近幾年來,在歷次組織和參與本車間技術改造、技術創新和工藝系統優化調整中鞏固了專業技術知識。在今後的工作中我將繼續努力、迎難而上,不斷創新、不斷總結經驗和教訓,做一名有責任心、有進取心、有擔當的工程技術人員。

Tags:氣體淨化