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甲醇車間月份工作總結及月份工作計劃

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甲醇車間月份工作總結及月份工作計劃

甲醇車間月份工作總結及月份工作計劃

一、產品產量、產率完成情況

(一)、產量完成情況

產品名稱

單位

月計劃

實際產量

月完成率率

甲醇

13000

11714.2

90.11%

(二)、生產時間

9月甲醇系統正常生產時間為28天22.5小時,產量為11714.2噸,完成了月計劃任務的90.11%。

(三)、生產過程中的問題

1、焦化檢修頻次較高,影響煤氣量,且送來的煤氣量不均衡。

2、煤氣壓縮機故障頻次較高,影響當月產量。

3、合成管道焊縫第二次出現漏點,合成系統切新鮮氣處理。

4、二合一機組因儀表故障,導致系統停車,影響當月產量。

(四)、影響因素

1、因合成管道漏點處理影響307噸

7月28日合成管道出現漏點,經檢修後,系統執行至9月6日又出現漏點,系統執行僅40天。9月6日上午9:30合成管道出現漏點,10:20切氣檢修,9月7日上午10:00系統加滿量,共計影響24.5小時,影響產量307噸。

2、因焦化計劃檢修,更換幹管,共計影響617噸。

從9月1日至9月3日,焦化計劃檢修,更換幹管,影響215噸。

從9月12日至9月16日,焦化計劃檢修,更換幹管,影響402噸。

3、壓縮機因檢修質量及檢修時間過長,且無備機,從9月24日20:30至9月27日9:00都是單臺壓縮機執行,影響216噸。

4、因二合一儀表故障跳車,影響147噸。

(五)、綜上所述

9月份因焦化檢修、裝置故障及裝置檢修總計影響1287噸。

二、產品質量完成情況

1、產品質量完成情況

產品名稱

單位

質量目標

實際合格率/%

完成率/%

甲醇

≥100%

100%

100%

原因分析

本月甲醇產品質量控制較好。

2、生產過程指標控制

⑴ 甲醇生產過程指標控制

序號

指標名稱

單位

控制範圍

抽查次數

合格率%

1

精脫硫後總硫

含量

ppm

<0.10

41

100

2

進轉化煤氣壓力

MPa

≤2.25

41

100

3

轉化爐出口溫度

≤960

41

95

4

轉化出口CH4

含量

%

≤1.0

41

93

5

氣櫃高度

m

≥12

41

98

6

合成塔出口溫度

229±1

41

100

7

合成塔進出口

壓差

MPa

≤0.30

41

100

8

合成空冷後溫度

≤40

41

100

9

二合一出口壓力

MPa

≤6.1

41

100

10

煤氣壓縮機出口壓力

MPa

≤2.5

41

100

11

甲醇殘液比重

g/cm3

≥0.9948

41

100

12

儀表空氣壓力

MPa

0.55~0.70

41

100

原因分析及措施:

1、氣櫃高度檢查41次,1次超標,主要原因焦化煤氣量低,為了保證系統平穩,未減量,等待煤氣量上升,導致氣櫃低於12米。措施:嚴格按照氣櫃標準執行,及時減量調整系統負荷。

2、轉化爐出口溫度檢查41次,2次超過指標,主要原因為系統負荷波動過大,轉化主控不能夠及時調整。措施:勤聯絡總調,儘量均衡生產。

3、轉化出口甲烷含量檢查41次,3次不合格,主要原因煤氣量不均衡,系統波動大。措施:勤與總調溝通,對系統進行預判斷調整。

三、能耗分析

1、原料消耗情況

名稱

月計劃消耗量

8月消耗

9月消耗

備註

淨化車間

阻垢劑(t)

2.37

2.25

1.9


非氧化性殺菌劑(t)

0.3

0.25

0.2


氧化性殺菌劑(t)

0.3

0.16

0.16


合成車間

片鹼(kg)

甲醇產量*0.05%

225

400


磷酸三鈉(kg)

6.5

6.5

11


(1)9月份環境溫度和8月份環境溫度相當,為了保證迴圈水各項指標達標,對迴圈水水質進行了調整,化學藥品用量與8月份相比基本相同。

(2)9月對精餾系統的預塔甲醇加強了PH值調節,因此片鹼用量有所增加。

(3)9月對合成汽包水質進行了加強調整,汽包加藥量與8月份相比,有所增加。

四、噸甲醇耗煤氣、水、電、蒸汽統計與能耗分析

1. 能耗統計

專案

公司指標

9月

耗用量

8月

耗用量

9月

單耗

8月

單耗

本月比上月用量增減

本月比上月單耗增減

焦爐煤氣(m3)

2400Nm3/t

28719200

31848400

2452

2564

-3129200

-112

水(t)

8t/t

59975

61131

5.12

4.92

-1156

0.20

電(kwh)

530kwh/t

6274700

6861862

536

552

-587162

-16

蒸汽(t)

2.0t/t

22905

26174

1.96

2.11

-3269

-0.15

備註:因空分蒸汽計量不準確,給醇氨車間分攤的蒸汽量為3236噸,數量過大,無法有效體現二合一機組蒸汽耗量,因此將蒸汽分攤量剔除後餘22905噸。

2.能耗分析

9月甲醇系統正常生產時間為28天22.5小時。

(1)焦爐煤氣:9月煤氣消耗為28719200m3 ,比上月減少3129200m3噸甲醇煤氣單耗2452m3,單耗比上月減少112m3,原因分析:a、焦化檢修,煤氣量相比8月份偏小。b、裝置檢修比較頻繁,煤氣從焦化處放散。c、合成管道漏點處理、二合一故障跳車、壓縮機單機執行,對當月產量影響較大。

(2)水:9月水總消耗為59975t,本月統計資料比上月減少1156噸水,單耗增加0.2t。分析原因:a、環境氣溫逐步轉涼,迴圈水蒸發損失減少。b、焦化檢修、合成管道漏點處理、二合一故障跳車和壓縮機單機執行等,對當月產量影響較大,單耗有所上升。

(3)電:9月電總消耗6274700kwh ,本月消耗電量比8月份減少587162 kwh,單耗減少26 kwh。原因分析:a、本月三臺煤氣壓縮機執行時間頻次較低;b、全月整體氣量偏小,煤氣壓縮機負荷同8月相比較小。c、焦化檢修、合成管道漏點處理、二合一故障跳車和壓縮機單機執行等,對當月產量影響較大,單耗未完成指標。

(4)蒸汽:9月蒸汽消耗為22905t ,比8月份減少2985t,單耗減少0.15t。分析原因:a、二合一機組經工藝調整,執行效率有所提升;b、合成蒸發式空冷器後溫度有所下降,有利於二合一機組執行。

五、噸液氨耗弛放氣、電能耗分析

液氨系統處於停車狀態。

六、10月份生產工作計劃

重點工作:

1、醇氨車間在保證節能、安全、環保的前提下,努力完成10月份下達的生產任務。

2、加強甲醇產品的質量管理,確保產品質量全部合格。

3、嚴格控制煤氣質量,保護系統催化劑,確保系統安全、穩定、長週期執行。

4、加強與生產處的溝通,做到均衡生產。

5、步入秋季階段,環境溫度呈現下降趨勢,做好裝置保溫工作,確保生產系統正常執行。

6、檢查兩個工序生產記錄及交接班記錄按規範、仿宋體填寫情況,保證記錄清晰、資料的準確。

7、加強對車間三級化驗資料的監管。

8、加強汽輪機各項指標的檢查,並做好記錄。

9、根據2016年化學品消耗定額控制各車間化學品消耗。

10、繼續執行橫大班競賽方案,努力增產降耗。

 

                                           甲醇車間

10月8日